工业循环水冷却风机故障分析及处理
王相军 兰顺斌
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王相军 兰顺斌,. 工业循环水冷却风机故障分析及处理[J]. 水资源科学研究,20251. DOI:10.12721/ccn.2025.157002.
摘要: 针对工业循环水冷却风机的故障统计分析总结,找到原因制定合理的处理措施,进行实施,降低了故障的发生,保证装置的平稳生产。
关键词: 绝缘;振动;温度;变频器;风机
DOI:10.12721/ccn.2025.157002
基金资助:

引言

大部分工业中都采用循环水冷却,经济实惠、科学环保。也有少部分装置采用空冷。不论采用那种冷却方式,冷却风机都会普遍出现以下类似故障。本文将以某化工厂公用工程循环水装置为例,厂区共有逆流式机械通风凉水塔11个,每个塔有3个风机,其中两台是高压电机,一台是低压变频电机。根据工艺生产装置需要的循环水温度来决定开机数量,为避免高压风机开停造成水温波动过大,影响化工装置的平稳生产且从精确控制水温和节能的角度考虑,每组冷却塔中有一台为变频风机。化工工艺需求水温精确控制,风量调节频繁,所以变频风机起到很重要的作用。由于众多原因该装置的风机经常故障,风机故障后冷却水温度大幅波动,各装置换热器将无法工作,将大幅减产、甚至停工。

1 循环水冷却风机故障统计

通过对10年时间数据的分析,总共发生了35次循环水冷却风机故障,引起装置波动,其中电机绝缘降低烧毁共发生11次,振动偏大造成轴承损坏停机1次,变频器故障造成停机20次,变频电动机散热风机故障造成停机2次,外部机械故障发生1次(见表1)。

表1故障原因引起停机次数


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2 故障原因分析:

2.1电机绝缘降低

由于这类电机长期运行在水汽环境中,同时循环水中又添加了除水垢的药剂,腐蚀性很强;电机在运行和停止状态下温差大,内部产生负压;使用的非防爆电机密封性不好;最终导致水汽进入电机内部,使其绝缘降低,造成短路或接地,导致空开跳闸,并且平均每年都有一台风机电机绕组烧毁,严重影响装置平稳生产。

2.2电机振动大

这类电机很少有基础,一般电机安装在钢架上,至负载轴又特别长,所带负载动平衡性差,并且本身整个塔体由于水的流动都在振动,导致电机振动超标,再加上变频器供电电机的轴承电蚀,容易导致电机轴承磨损、损坏,严重造成轴承使用寿命短。

2.3变频器故障

变频器故障频繁,也导致风机无法正常运行,主要有电容长期运行鼓肚、漏液、灰尘积累尖端对外壳放电击穿;散热系统故障,内部、顶部风扇故障;集成板故障,IGBT逆变模块烧毁;参数错误,更换元件后设置错误等造成(如图1),主要为以下几种:

2.3.1电抗器内部电容每运行一年容值将降低15%左右,运行两年容值只剩70%左右,不能满足电抗器正常运行,有的甚至鼓肚、漏液,变频器直接报故障无法开机。

2.3.2测量电容器尖端对外壳之间距离不得小于0.5CM,小于0.5CM 运行两年积累的灰尘将对外壳放电。该原因有一年内直接发生了两次故障。

2.3.3散热系统故障是变频器最常见的故障了,散热风机故障,风道过滤棉堵塞。该原因每年都发生3-4次故障。

2.3.4变频器主板故障和晶闸管的故障,主要是因为工艺温度调节特别频繁造成的。

2.3.5变频器参数是指挥变频器的命令,非常重要,在更换元件后设置错误,导致变频器故障。

图1 变频器主要故障

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2.4变频电动机散热风机故障

因无法对变频电机散热风机进行状态检测,维护人员对散热风机关注度不够,3UF50马达保护器报警或者通讯中断,接线松动发热,电机轴承损坏等,不能及时发现处理,使变频电动机散热风机故障,风机故障后主机温度升高,导致主机故障,给生产带来安全隐患,造成停机,引起装置波动。

1.5其它机械故障

由于外部机械设备引起的故障有联轴器故障;减速机故障;风扇叶片故障等。其中冷却风扇叶片折断飞出,无法检测,导致水温波动,造成故障发生过1次。

3 制定处理措施:

3.1电机绝缘降低处理措施

3.1.1每次检修完后需对电机做特殊的密封处理,对电动机两端大盖、接线盒盖子涂抹润滑油进行密封,接线格兰用密封格兰外加防爆胶泥进行密封,轴头安装密封圈加挡油环进行密封,电缆穿线口用防爆胶泥进行封堵,杜绝了水汽进入电机,引起电机绝缘降低。

3.1.2尤其在冬季,电机在运行和停止状态下温差大,内部产生负压,停机后必须投入电机空间加热器,确保电机内部保持在一个恒定的温度。

3.2电动机振动大处理措施

对电动机基础进行加固处理,增大基础刚性;加强对中和平衡性督察,要求每天使用BH550对电机进行测试,每周分析一次运行状态,并测试分析找到共振点,告知工艺尽量不要在共振频率点启动电机运行;对电机更换绝缘轴承减少电蚀,减少因轴承问题引起的振动。

3.3变频器频繁故障处理措施

3.3.1电容长期运行鼓肚、漏液、灰尘积累尖端对外壳放电击穿。

a .每两年必须定期更换一次电容,并对容值测量(如图2);

b .要求每年必须定期清理一次灰尘,减少灰尘积累尖端对外壳放电击穿;

c .将电容尖端用挫打平并在尖端与外壳之间加绝缘纸,增强绝缘。 

3.3.2内部、顶部风扇故障

a. 每天加强温度检测,并做好记录;

b. 每两年必须更换一次风扇,确保风扇可靠运行;

c. 对柜体增加散热风扇,加强风量,达到强制散热,减少变频器因温度过高引起故障跳闸。

d. 对变频器晶闸管温度进行跟踪,每日巡检一次,根据负荷大小来对比判断,负荷和环境温度相同的情况下,较前一天温差不得超过10度。

e. 在风扇出风口处增加彩色飘带,正常运行的情况下出风量足以将布标吹起,如果布标没有飘起需认真检查。需多次确认后,以手试风量法判断哪一个风扇损坏,及时上报处理。

f. 要求每季度更换一次过滤棉,以保证通风散热良好。

3.3.3主板和IGBT逆变模块烧毁

a. 由于变频器内部主板或IGBT逆变模块烧毁,将使设备无法开机,对控制回路进行改造,增加一套全压控制系统。当变频器本体故障后,可将设备切至全压控制,保证设备正常开机,也不影响变频器检修工作(如图2)。

图2 增加全压控制系统原理图

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b. 将原丹佛斯8000变频器,更换为ABB,ACH580;去掉了两个大电抗器,减少了电抗器内部电容故障,同时降低柜内温度。

c. 要求维护人员每月对接线端子进行一次红外测温,温度高于75度,及时上报处理。

3.3.4参数问题

更换元器件前,需要对变频器所有参数进行调阅、记录、备份,更换后将对参数进行再次核对;并制定每年对参数进行一次核对,确保变频器不会因晃电出现参数丢失等问题。每次调整的参数需及时上报审批并做好记录。

3.4变频电动机散热风机故障处理措施

变频电动机散热风机为轴流式风机,无法进行状态检测,为确保电机运行正常。每天需查看后台有无3UF50马达保护器报警故障信息,或者通讯中断,并及时上报处理;并每周对接线端子进行红外测温,并定期对变频电动机散热风机进行更换,确保电机完好备用。

3.5机械问题处理措施

3.5.1现场电机每天最少巡检一次,做一次状态检测,分析轴承有无故障,检查有无缺螺丝、松动等,及时汇报并做好记录。

3.5.2如联轴器、减速机或风扇叶片等故障,应及时联系设备检修单位及时处理,并配合做好检修工作。

3.5.3针对叶片折断问题,高压电机做了定值整改,增加了低功率保护,每年试验完后的定值单要收好,并对定值单进行再次核对,整改后叶片故障几率很小。

4 效果验证

4.1没有出现过电机绝缘受潮,引起跳闸的问题; 

4.2电动机振动普遍降低,轴承使用寿命从2年延长到一个大修周期5年;

4.3变频器温度持续保持在28℃ -37 ℃之间;声音只有原来的1/3;

4.4即使变频器故障了也可以暂时切至全压运行,将变频器退出检修,不影响装置运行。

4.5变频电动机散热风机没有出现过故障,没有引起主机过热跳闸问题。

4.6没有出现过故障造成非计划停工。

5 总结

通过此次改造,针对每个故障问题做专项方案,逐个实施解决,大大提高了设备运行的可靠性,避免了非计划停工,并且提高了工作效率,降低了维护人员的劳动强度,缩短故障检修时间。

参 考 文 献

[1]王勇、赵明《电动机轴承故障诊断与分析》第一版。北京:机械工业出版社,2022.9

[2]于宝水、姜平《变频器典型应用电路》第一版。北京:中国电力出版社,2017.6