朱仙庄煤矿注氮系统降温防火增效技术研究
孙荣贵
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孙荣贵,. 朱仙庄煤矿注氮系统降温防火增效技术研究[J]. 煤炭技术研究,20228. DOI:10.12721/ccn.2022.157267.
摘要: 针对易自燃煤层发火影响矿井安全生产的问题,在II830工作面开采期间,采用采空区注氮和健全通风系统等措施,防止煤层自燃发火。实践应用表明,改进后氮气冷却装置使用趋于正常,氮气降温后的增效效果明显,低温N2的注入对于抑制采空区遗煤氧化效果显著。有效降低了采空区煤层自燃发火隐患,为采空区自然发火防治提供技术指导。
关键词: 注氮;防火;煤层自燃;采空区
DOI:10.12721/ccn.2022.157267
基金资助:

1. 工作面概况

II830工作面位于Ⅱ3采区北翼区段,开采上、下限为-355.541~-420.785m,位于8煤层突出危险区,该工作面采取保护层开采和大面积预抽相结合的区域瓦斯治理措施。工作面地质构造复杂,走向长(平均)597m,倾斜宽(平均)100m,工作面采用走向长壁一次采放全高采煤方法。

2. 煤层自燃倾向性

矿井属Ⅱ类自燃发火矿井,自然发火期为3~6个月。矿井主要回采的煤层为8、10煤层,煤尘具有爆炸危险性,10煤煤尘爆炸性指数为36.74%,8煤煤尘爆炸性指数为32.28%。

3. 氮气冷却装置

朱仙庄煤矿于2019年9月份在Ⅱ830工作面进架联巷安装一套氮气降温系统,设备型号为ZLDOG-1000G型煤矿用氮气冷却装置,该设备的主要技术指标如下:

1)处理的氮气流量:≤1000Nm3/h

2)氮气进气压力:0.1-1.0MPa

3)氮气进气温度:≤40℃

4)氮气排气温度:0-(-30℃)

5)氮气纯度:≥97%(02≤3%)

6)压缩机电机功率:37kw

本设备通过原有注氮管路连接到设备进气口,通过氟利昂液相变化吸热过程吸收原氮气温度,达到降低氮气温度至-20℃~-30℃,低温氮气注入采空区降低浮煤煤温,使浮煤不释放CO。

3.1 氮气制冷装置使用条件

(1)氮气管路要求制作100mm厚的聚氨酯保温,外面缠玻璃丝布刷玻璃钢防潮层两层。

(2)氮气管路尽可能缩短,管路远离水和地面。

(3)经理论计算,以上相同工况,经做100mm聚氨酯保温后,100m处管路外表面温度约为-20~-25℃。370m处氮气出口温度约为-10℃左右。

3.2 氮气冷却装置的使用规范

为进一步规范氮气冷却装置的使用,初步形成以下使用标准。

1)氮气冷却装置安装位置:收作工作面安装在机巷外口,尽可能缩短冷却后的N2输送距离,建议距离为200m以内。正常回采工作面安装于机巷总台开关列车位置,随开关列车向外挪移。

2)管路尺寸选择:在工作面机巷重新敷设一趟Φ65双层钢丝编织液压胶管,埋入采空区管路为4吋无缝钢管。两种管路在机巷下隅角多通处相连,根据工作面的进度,及时交替更换。

3)管路保温措施:管路按要求采用100mm厚的聚氨酯进行保温处理,外面用聚乙烯防腐冷缠带进行包裹处理。保温接头及茬口必须做到严密合缝,杜绝管路裸露,聚乙烯防腐冷缠带必须压茬紧密,使管路与外界环境充分隔离。

4)管路安装标准:管路吊挂高度离底板不应小于1.5m,每隔2m使用宽度150mm废旧皮带吊挂,管路吊挂平直,尽可能靠帮,不影响行人及机械设备运转。

5)日常使用管理:每天注氮前要对管路进行巡查,对管路及保温材料有损坏的及时维护或更换,对容易刮蹭及破坏的地点要采取强化保护措施,确保注氮效果。生产单位洒水灭尘时严禁将水洒到保温注氮管路上。

6)效果观测:管路末端留设一个三通,并安装一个6分瓦笼,在三通处安装温度传感器,监测管道N2温度,并与安全监控系统联网,实时上传监测数据,每班安排人员对管道内的N2温度进行人工检测及设备、管路巡查。

4. 现场应用

(1)第一阶段使用情况

1)注氮点位置及管径选择

制氮机型号为YJFT-1000,制氮能力为1000m³/h,制氮浓度不小于97%,放置在南二地面制氮机房。地面工广主管路为10吋,立井内两路注氮管路分别为8吋和6吋,采区干管为6吋。井下注氮管路遍布井下各采区,对工作面及采空区进行注氮防灭火工作。工作面机风巷铺设一趟4 吋管路,采空区预埋两趟注氮管路,压茬距离不大于20m。

2)注氮管路布置方案

当第一根注氮管埋入采空区20m左右后,即注氮口位于20m深处,打开阀门开始注氮。注氮管路每20米交替预埋,直至工作面采完。

3)第一阶段ZLDOG-1000G氮气冷却装置使用效果

管路保温材料橡塑保温棉20mm厚,保温面传热系数0.034W/㎡℃,因现场保温未作隔潮层,保温环境潮湿有淋水现象,保温棉含水量非常大,保温破损等问题,因此保温棉传热系数按0.068 W/㎡℃计算。

根据公式q=Π(tk-tf)/(1/2λ*lnD1/D0+1/αs*D1)计算出每100m管路冷量损失为5.089KW.

因施工环境问题,其中有约10m管路未进行保温,其中6m管路直接埋地。这10m管路冷量损失为1.7KW。管路总的冷量损失为6.789KW。

根据该冷量损失,计算得出管路温升为28.9℃,因管路内氮气与管路外表有1-2℃的传热温差,所以经过计算,100m管路氮气管路外表温度为0℃左右。与实际使用情况符合。

(2)第二阶段使用情况

根据第一阶段的试验,经调研、分析。最后确定方案为增大冷却后的氮气流速,在工作面机巷重新敷设一趟Φ65双层钢丝编织液压胶管,管路采用按要求制作100mm厚的聚氨酯进行保温处理,外面用聚乙烯防腐冷缠带进行包裹处理。

Ⅱ830工作面机巷氮气管路出口埋入采空区约20m。氮气冷却装置距离工作面下隅角距离约110m,具体情况如下。

工作面机风巷两预铺两根测温光缆,随着采煤工作的回采,两帮预铺设的测温光缆被逐步埋入采空区,现机巷测温光缆埋入采空区40m,信号实时上传至KJ90X安全监控系统,实现远程温度连续监测。

采空区测温光缆敷设示意图

南二地面制氮系统采用DM-5000制氮机,在制冷装置进气端处压力为0.3 MPa ,地面制氮量为1250 Nm3/h ,ZLDOG-1000G型煤矿用氮气冷却装置设备运行正常。

未经冷却前机巷采空区内温度为26℃以上,风巷采空区内温度为36℃以上,经过对机巷采空区注氮连续降温后,机巷采空区内温度为20℃以下,风巷采空区内温度为32℃以下。

从6月4日开始制冷装置连续运行,并对冷却后的氮气温度进行连续检测,设备出口氮气温度平均在-30℃以下,管路表面能够见到明显的结霜现象。在距离下隅角12m位置处(距设备100m处),氮气温度为-23℃左右,利用机巷预埋的测温光纤,测得采空区内20m处温度最低为10.5℃左右。

5. 应用效果

通过II830氮气冷却装置第一阶段的试用,对试用过程中存在的诸多问题进行调研分析,对现场氮气冷却装置的使用提出了建议和意见,在第二阶段的应用中,经观测实用,改进后氮气冷却装置使用趋于正常,氮气降温后的增效效果明显,距离机巷下隅角12m处氮气温度最低为-23℃左右,利用机巷预埋的测温光纤,测得机巷采空区内20m处温度最低为10.5℃左右,采空区内总体温度降低4~6℃,采空区CO由冷却前的50ppm左右降至30ppm左右,低温N2的注入对于抑制采空区遗煤氧化效果显著。有效降低了采空区煤层自然发火隐患,在应用过程中通过相关数据的采集、分析、研究,为采空区自然发火防治提供技术指导。

6. 建议

1)为更好的适应矿井下的工作条件,建议厂家将氮气冷却装置设计的体积更小、能力更强。

2)现氮气管路保温使用的100mm厚的聚氨酯,保温后注氮管路直径达315mm,过于笨重。建议在保证保温效果不变的情况下,尽可能缩小保温管路的直径。

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作者简介:孙荣贵(1984-),男,本科,工程师,主要从事煤矿安全生产技术与管理方面的工作。