压缩机控制系统中自动化技术的应用分析
郝晨翔
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郝晨翔,. 压缩机控制系统中自动化技术的应用分析[J]. 传感器研究,20249. DOI:10.12721/ccn.2024.157001.
摘要: 压缩机需要一套完整的监测系统,在PLC和组态软件的基础上,可更好地提高压缩机等工业生产设备的自动化程度。系统具有数据显示、停机报警,并利用PID频率转换器进行负载调整的往复压缩机自控系统。选择控制系统的硬件,编写PLC程序,利用西门子S7-300PLC测试压气机性能,利用MCGS组态软件为用户提供可以展示往复压缩机控制信息的人机界面,让用户可以对这些信息进行及时的监测,同时也可以了解到往复压缩机各个部件的压力、温度、振动等情况,从而可以对装置的运行情况做出一个准确的判定。
关键词: 压缩机;PLC;变频控制;控制系统;自动化
DOI:10.12721/ccn.2024.157001
基金资助:

根据压缩机普遍存在的故障率高、自动化程度低等问题,设计了采用PLC与MCGS工控组态的往复式压缩机自动控制器,实现PID变频控制系统的功能。相比于传统的机械控制器,该系统大大提高了压缩机自动化程度,增加了设备工作过程中的稳定性,可以满足现代企业对压缩机自动化的应用要求。

1自动化技术在压缩机中的应用特点

在压缩机控制系统中,自动化技术的应用主要包括以下3个方面:①监控系统。压缩机控制系统中的监控系统主要包括工业以太网、现场总线等。监控系统能够对压缩机控制系统进行全面监控,使其更加直观地显示在操作人员面前。当设备发生故障时,监控系统能够及时发出报警信息,提醒工作人员检查设备状态;②自动化控制技术。自动化技术在压缩机控制系统中的应用主要包括:根据压缩机控制系统的需求对相关设备进行合理选择;根据压缩机控制系统的运行要求设置控制参数;对压缩机设备进行定时保养;通过自动化技术来实现远程操控和监测等;③自动保护功能。自动保护功能能够使设备发生故障时自动发出报警信息,从而使操作人员及时采取措施进行处理,避免因故障而影响到生产的正常进行。

2压缩机控制系统中自动化技术的应用分析

2.1系统总体方案设计

以2D10-7.6/25-45D压缩机为例,采用两组两缸二级压缩、双向动作。其中,进气和排气口均是所采用的上进下出的方式。每一个圆筒都与进口和出口的缓冲器相连。该压缩机装由PLC控制器,可实现对往复压缩机参数的反馈、报警和安全连锁控制。该控制系统由PLC、触摸屏、变送器、PLC和触摸屏的程序软件组成。为实现压气机的控制,将该控制器被分割为2个主要部分,一是控制器单元,另一个部分对空气膜调节阀的开度进行控制其监测部分,主要为复式压缩机各类实时的参数,如进气口的温度、排气口的温度、气口的压力、排气口的压力、润滑油的压力、润滑油的温度等。根据信号种类的不同,配有相应的接线盒。DCS与PLC控制系统之间的通信接口是由PLC控制箱中的接口连接起来的。所有的压力、液位传感器都是由带有液晶显示的智能传感器组成。控制系统的工作原理如图1所示。

图片1.png

图1控制系统原理

2.2硬件系统设计

在复式压缩机控制系统中,硬件设计包括选型和设计两个方面:在选型过程中,主要包括PLC、传感器、上位机以及电缆的选择,在设计过程中,包括PLC箱体的内部结构的设计等。S7-300型PLC是由西门子公司所开发,为采用模块化结构的小型可编程控制器。监控变量表见表1,由众多模块组成,包括所需控制的点数配置电源模块、CPU模块、开关量输入DI模块、开关量输出DO模块、模拟量输入AI模块、模拟量输出AO模块、RTD模块等。PLC的硬件构成,其中包括CP341的串口通信模块,可根据数值不同,配置IM365的扩展模块,RS485与DCS相连,实现PLC与上级监控计算机之间的通信,采用继电器模块,使PLC和其他重要的硬件设备,在PLC的控制柜内,进而实现输入、转换、控制、输出等功能。

2.3新增远程监控系统

每台压缩机原有1台防爆摄像头,本次改造每台压缩机再增加1台防爆摄像头。2台防爆摄像头安装在压缩机两侧墙壁上,从两个视角分别监控压缩机现场实况。根据GB/T50115-2019《工业电视系统工程设计规范》,摄像头安装高度不宜低于2.5m。监控信号通过网线/光纤传输至监控中心机柜间的CCTV柜内,网线、光纤沿厂房桥架或穿管敷设,现场画面显示在监控中心屏幕。监控中心考虑新增摄像头的画面储存,适当增加硬盘容量。

2.4电气控制改造

在现场电气控制柜内尽量保持现有控制逻辑和操作习惯,同时添加中间继电器、远端传输、控制信号I、O端子排等电器元件。将现场仪表控制柜或PLC信号连入现场电气柜控制回路,由远端通过PLC进行辅机、主机的启停控制。控制方式为现场启动、停止,远端PLC停止。现场电气控制柜为防爆柜体,无法确定柜内是否有足够空间,且柜内元器件已运行多年,也无法判断柜体是否满足改装条件。初步计划1#~5#压缩机现场电气控制柜改造利旧,6#压缩机现场电气柜重新购买。除现场电气控制主机、辅机的启停外,另外在线监测系统,通过硬接线方式与抗爆控制室的DCS系统通讯,实现DCS系统端联锁主机的停机控制。

2.5自动控制改造

原料气管路系统和润滑油系统的重要部位的温度、压力仪表由原现场集中显示改为远传进PLC系统集中显示,通过PLC控制柜上的触摸屏显示以上数据,方便现场操作人员进行观察操作,重要参数设报警联锁。各级分离器、集油器增设远传液位,并设置液位报警及联锁,液位与排液管道上新增自动阀联锁,实现自动排液。压缩机冷却循环水总管上设有远传压力,增设压力低低报警及联锁停机。爆炸性气体环境危险区域内仪表选用本质安全型仪表或隔爆型仪表。防爆等级采用ExiaⅡCT4,不能满足的仪表采用ExdⅡCT4,防护等级为IP65。防爆区内仪表的电缆进线口采用防爆型密封接头连接。当仪表盘采取正压通风措施时,其技术要求和方法应严格按照现行国家标准《爆炸性环境用防爆电气设备正压型电气设备“P”》GB3836.5和《爆炸性环境用防爆电气设备通用要求》GB3836.1中的规定。

2.6PID变频调节

将PID控制添加到往复压缩机的负载调整中,以输入信号(rt)和输出信号y(t)之差为该装置的偏离信号。在PID调整的影响下,PID控制器对误差信号进行求解,y(t)是其根据权重形成的系统控制信号结果,并最终被发送到受控对象进行控制,形成完整的PID控制系统。变频器有3种工作模式:①手动开启变频器,变频器的调速幅度为50%~100%。与环路调整相结合,人工将其调整至指定状态。由DCS向PLC传送数据,设定手柄的可变频率;②在最终反压为正态(最终排出压力大于最终管网压力0.1MPa)的情况下,利用PLC对最终排出压强进行PID调整,实现对最终排出压强的可变控制;③当最终阶段的负压很小(最终排放的气体比最终管网的气体压力要小0.1MPa)时,根据最终阶段的气体流动情况,由PLC对最终阶段的气体流动情况进行PID调整,实现3种状态下工作的平稳转换。在起动过程中,先人工调节起动频率,当起动过程中其他工作模式所需条件到达时,再转换成其他两种工作模式。

结束语

为解决传统压缩机故障率高、稳定性,在研究传统压缩机的基础上对整个压气机系统进行再设计;为确保各类信息的精确收集和传递,构建压缩机硬件体系;在此基础上,实现对该控制系统的软件开发。使用西门子STEP7V5.6,扩大应用前景,使用MCGS组态软件开发程序,提高适应性,使用了PID控制器调整负荷,增强稳定性。采用2D10-7.6/25-45气体压气机进行监控,结果表明,与常规的监控方法比较,本设计能够实现压缩机的实时监控和故障诊断,对提高压缩机自动化及降低系统故障率具有重要意义。

参考文献

[1]张鹏远.探析自动化技术在汽车机械控制系统中的应用[J].汽车测试报告,2022(7):73-75.

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