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某核电厂应急柴油发电机气动启动阀缺陷定位及检修

戴文勤 万民涛 刘春 江颖青

中国中原对外工程有限公司 ​

摘要: 应急柴油发电机组(以下简称“应急柴发”)因其可以在极短时间内启动并提供持续稳定的高功率电源,现往往被当作核电机组突发的应急情况下的临时电源使用。某百万堆型核电站的应急柴油发电机组气动启动阀频繁出现泄露的问题,将导致在紧急情况下应急柴油发电机无法快速启动,电厂在应急情况下的安全风险上升。本文通过建立变量试验,定量分析气动启动阀的泄露原因,定位了缺陷位置,通过对泄露点的修复消除了应急柴油发电机持续泄露的风险,提高电厂运行的安全性。
关键词: 应急柴油发电机,核电厂,气动启动阀,泄露
DOI:10.12721/ccn.2023.157255
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一、 绪论

某海外百万千瓦核电机组设置了两套应急柴油发电机,构成核电厂内中压应急交流电源,分别为带有应急厂用设备的6.6KV交流应急配电系统供电[1]

在电厂外部交流电源全部失去的条件下,每台柴油发电机组都有能力满足应急厂用设备用电要求,以确保反应堆安全停堆,并防止由于正常的外部电源系统失电而导致重要设备的损坏[2-3]

二、 问题描述

应急柴油机组的每台主启动阀门均设有一台气路通断控制阀,目前每台应急柴油机所安装的2台气路通断控制阀频繁出现泄漏,压空罐的内压持续的波动,应急柴油发电机组的压缩机反复启动,对压缩机的寿命产生了较大影响,也对柴油机的紧急启动造成风险[4]

三、 问题分析

根据过往控制阀漏气问题的检查和阀门解体检查,对造成阀门漏气的原因有如下理论:

4.1、控制阀的控制气路为7bar,控制阀的三个阶段动作分别对应三个控制气路压力(失气,7bar以及>7bar),柴油机热备情况下,控制气路为7bar,主气路被阻断。当柴油机运行过程中,控制气路为0bar,主气路被打通。而当控制气路大于7bar时,进气口与泄压口被联通,从而产生了主气路压空的泄漏;

4.2、在该控制阀的原设计中,泄压口需安装过滤帽,避免外部异物进入阀门内,但新供货的阀门并无过滤帽,而原供货阀门在运行一段时间后过滤帽均丢失,由此分析可能是由于异物进入排放口内,附着在回弹的阀杆上,原密封测产生了间隙,进气口和泄压口联通,从而产生了主气路压空的泄漏;

4.3、柴油机厂家提供的阀门图纸,阀门最大工作压力为35bar,但阀门可能由于长期使用,最大工作载荷压力已低于35bar。若阀门的最大工作载荷压力低于30bar,则阀门进气口至泄压口的密封将在控制气路工作的情况下失效,从而产生了主气路压空的泄漏;

四、 试验

5.1试验设计

5.1.1. 试验介绍:模拟应急柴油发电机组日常热备情况:

1)阀门顶部控制气路(5)保持不施加气压,保证阀门进气路与出气路常通;

2)使用阀门进气路(4)进行逐级加压;

3)阀门出气路(2)使用外接电子压力表进行出口压力的测量,同时可实现憋压的功能,来模拟实际情况下气动阀出口的压缩空气持续切断主气路;

4)泄压气路(1)持续对空。

5.1.2. 试验变量控制:

1)控制变量:阀门主气路控制气路;

2)恒定定量:控制气路压力,控制气路压力对空,试验阶段一直处于常压; 

5.2 试验设备及连接照片:

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图1 柴油机气控启动阀门测试台架

5.3 试验结果

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表1 柴油机已失效气控启动阀门试验记录表

五、 结果分析及检修

6.1试验结果分析

为了确认K2、K3机组应急柴油发电机组气控启动阀门的漏气原因,中方对失效阀门中泄露压力最低的阀门进行了解体。解体检查发现,气动阀门主气路通过2条密封圈来实现密封功能,详见阀门图纸。

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图2 阀门截面及密封面示意图

解体后发现阀门的两道密封圈均出现了损伤,其中一个密封圈已彻底破损、失效。

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图3 已失效气控启动阀内拆除的密封圈

为了验证密封圈是直接影响阀门密封性的部件,作者尝试选择同尺寸的密封圈进行了更换,但新安装的密封圈的强度及硬度略低于原密封圈。

完成更换后,中方又进行了2次打压试验。第一次试验:阀门在输入气压为27.8bar时出现了泄压,第一次试验:阀门在输入气压为25.6bar时出现了泄压。再次解体检查发现新更换的密封圈破损更加验证,密封圈被挤压变形并出现了严重的破损。

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图4 通用密封圈测试后破损情况

经过上述试验及前期对失效阀门的整体试验,可以初步得出:阀门的漏气是由底部两侧密封圈长期工作承压后破损失效而导致的。

6.2气动阀门检修

6.2.1 将气控阀进行解体,使用砂纸及磨光机对阀门侧边的金属密封面进行修磨,通过修磨祛除金属密封面表面可能存在的毛刺及凹坑等。

6.2.2气控阀供应商提供专用密封圈用于替换,更换用的密封圈基于现场拆解的经验反馈,保证中径和外径不变的情况下,内径选用略小于原安装的密封圈。通过略微缩小密封圈内径来增强阀门在动作过程中的密封面积,从而提升密封性。在安装的过程中,使用密封胶对密封圈进行固定。为了对涂抹密封胶的气控阀修后性能进行对比,再组装了一台阀门进行对照,对照阀门检修同样采取原阀门厂家供货的密封圈,但密封圈处不涂抹密封胶。

6.2.3使用测试台架对两台检修后的阀门进行了测试,主气路压力选取32bar,模拟柴油机在热备阶段主气路压力处于30~33bar区间的工况。控制气路压力保持常压。在阀门的出口位置安装一块压力表进行监测阀门出口压力,阀门泄压口长期对空。为了要模拟阀门长期运行工况,测试时间选定为60天。在试验台架附近安装了热风机及热电阻丝来提升了试验环境的温度,将试验环境温度控制在60℃区间(稍高于阀门运期间环境温度)。

6.2.4 经过试验测试,未涂抹密封胶的气控阀泄压口于试验的第39天出现了泄漏,而在密封圈处涂抹了A/B密封胶的阀门直至试验结束(第60天)也未出现泄漏。对阀门解体后检查确认未涂抹A/B密封胶的气控阀密封圈已翻卷、破损失效,而在密封圈处涂抹了A/B密封胶的气控阀密封圈表面无明显破损,无翻卷或任何形变。

六、 成果与讨论

1)阀门本体自带的密封圈与常见市售密封圈的尺寸及材质存在差异,可替代性不大,需要原厂提供密封圈进行替换。

2)根据现场实际阀门使用情况反馈,阀门本体的泄露失效区间在8~16个月;说明该阀门不具备长期在应急柴油发电机组使用的能力,建议进行改型。

3)应考虑是否可以调节压缩空气系统整体系统压力定值,通过调节压空开关定值,将压力控制在28.5~30范围内。即可实现机组可安全启动,阀门也不会长期处于高压漏气情况。

4)建议现气控阀门供应厂家,在后续新供货阀门的厂内加工及装配过程中,在密封圈处涂抹耐高温密封胶。对密封圈接触面进行仔细打磨,确保光滑、无毛刺。

八、参考文件

[1] 核电厂应急柴油机调试期间启动失败案例分析[J]. 郭财望,赵亚金,袁辉. 设备管理与维修.2023(07):77-78

[2] 某核电厂附加柴油机启动失败原因分析[J]. 余泽辉,闵济东,赖斌生,王飞龙. 设备管理与维修. 2021(18): 44-45

[3] 核电厂某型应急柴油机启动超时的原因分析[J]. 余泽辉,闵济东,赖斌生,王飞龙. 科技视界. 2020(33): 98-100

[4] 核电厂应急柴油机启动时间影响因素研究[J]. 周国强,邱毓. 核科学与工程. 2012,32(S1): 31-33