为落实国家水污染防治行动计划,推进污染减排,改善水环境质量,近年来众多污水处理厂通过工艺改造、减量升级等措施进行提标改造,提高出水标准。针对污水处理厂提标改造项目,介绍其工艺类型选择及主要改造内容,分析改造后水量、水质运行效果,研究改造后运行中存在的问题并提出解决措施,以期为类似污水处理厂的提标改造及优化运行提供参考。
1存在问题分析
1)悬浮物质问题。污水处理厂现状出水SS范围为3~16mg/L,只能满足一级B标准,出水不稳定,不能完全满足一级A标准要求。2)N的问题。污水处理厂现有工艺卡鲁塞尔氧化沟具有脱氮除磷的效果,出水中氨氮浓度不能满足一级A标准,NH3-N浓度范围为0.24~7.99mg/L,出水TN基本能满处一级A标准。3)P的问题。污水出水TP浓度0.12~0.98mg/L,出水TP波动比较大。根据全年水质数据分析,出水TP达一级A标准概率只有27.9%,说明全年有大部分时间,总磷都不能达标。4)类大肠杆菌群数问题。现有工程消毒工艺采用紫外线消毒,全年出水类大肠杆菌群数范围为2300~7900L-1,不能达到一级A标准中≤103L-1的要求。5)污泥问题。现状工程污泥处理采用带式浓缩一体机进行压缩,压滤后的泥饼含水率为80%左右,不能满足卫生填埋要求。6)臭气问题。污水处理厂位于县城西北部,周边有较多新建住宅小区,处理厂产生的恶臭对周边环境会有一定的影响。
2污水处理厂提标改造工程工艺选择
2.1改良AAO生物池
原CASS池有两座,每座分6组。经过核算,原CASS池HRT较短,不能满足生物处理要求,需新建预缺氧池及厌氧池。考虑尽量减少改造的土建工程,缩短停水时间,采取分组改造,将每座CASS池改为两组AO池(生物池缺氧区和好氧区),将原有CASS池的3组预反应区和1组主反应区改造为缺氧池,将2组主反应区改造为好氧池。原CASS池中滗水器可不拆除,不用的滗水器将其升至液面上,将好氧区末端的滗水器调整至设计标高作为出水堰。改良AAO生物池由预缺氧区+厌氧区+缺氧区+好氧区组成,预缺氧区及厌氧区新建,与二次提升泵站、水解酸化池合建,缺氧区及好氧区由原CASS池改造。进水分两部分进入生物池,10%左右的污水进入预缺氧区,90%左右的污水进入厌氧区,设置预缺氧区用于去除回流污泥中富含的硝酸盐氮,以降低或消除硝酸盐对厌氧释磷的影响,从而保证生物除磷的效果。生物池设计流量为5.0×104m3/d,预缺氧区及厌氧区分2组,有效水深为7.0m,缺氧区及好氧区分4组,有效水深为5.7m,总停留时间为20h,预缺氧区停留时间为0.5h,厌氧区停留时间为2.0h,缺氧池停留时间为7.5h,好氧区停留时间为10h。好氧区曝气设计最大气水比为10:1,平均污泥质量浓度为41000mg/L,混合液回流比最大为400%,污泥回流比为60%~100%,污泥龄为23d。每组预缺氧区设1台搅拌器:D=620mm,N=3.0kW;每组厌氧区设2台搅拌器(利用原CASS池中的搅拌器):D=620mm,N=7.5kW;每组缺氧区根据改造池形设3台搅拌器:D=260mm,N=1.5kW,4台推流器:D=1400mm,N=4kW;每组好氧区设5台回流泵(4用1冷备):Q=1042m3/h,H=3m。
2.2关于深度处理工艺的选取
本次提标重点污染物指标为TN,TP及SS,因此后续处理单元应针对上述指标选取。常用的处理工艺为高效沉淀池、曝气生物滤池(如反硝化深床滤池)、V型滤池、气浮池等(单独或联用),上述工艺对TP,SS均有很好的去除效果,特别是反硝化深床滤池对TN也有较好的去除效果,具体采用何种工艺,还应结合原有厂区布置以及尽量少拆除现有构筑物、建设运行成本等方面综合考虑确定。
2.3消毒机房
利用NCE技术的化学反应与协同反应,在通电的情况下产生化学活性很强的自由基,能有效杀灭病毒、细菌及藻类的孢子,以此对污水进行消毒。消毒机房1间,消毒机房平面尺寸为12.52m×9.52m,房高5.5m。消毒机房内含电解质溶解系统1座,包含自溶盐池、饱和盐水池、软水池3格,外形尺寸为5.62m×2.74m×2.5m。主要设备为:NCE电解机:配备2台电解机,1用1备,工作电压0~25V,工作电流0~800A,采用自动控制方式运行;药洗水箱:配备PE水箱1个,容积1m3;盐水配送泵:与电解质溶解系统配套,共2台,1用1备,流量0.5m3/h,扬程25m,功率0.37kW;冷却水泵:与电解质溶解系统配套,2台,1用1备,流量2m3/h,扬程10m,功率0.37kW;配制泵:与电解质溶解系统配套,共2台,1用1备,流量2m3/h,扬程25m,功率0.75kW;药洗泵:与电解质溶解系统配套,共2台,1用1备,流量3m3/h,扬程13m,功率0.75kW;软水器:与电解质溶解系统配套,1台,处理能力3m3/h;电动葫芦:CD10.5-6D型,H=6m,T=0.5t,功率N=0.8+0.2kW,1套。
2.4除磷药剂投加系统优化控制问题
提标改造后该厂除磷效果较好,运行期间PAC投加量依据设计值固定不变,可根据处理水量、出水水质等运行状况适时调节投加量,实现最优控制,提高除磷效能,降低运行成本。建议可采取以下2种措施之一实现除磷药剂投加系统优化控制。(1)使用P-RTC自动加药装置,该装置利用智能除磷系统,实现药剂投加量实时自动优化控制,除磷效果显著,可节能降耗、降低生产成本。(2)优化PAC投加系统,利用系统控制程序实时分析进水流量、进出水TP及生物池末段(好氧段)正磷浓度,测算出PAC投加量,再根据在线监测系统对PAC投加泵需开启台数及相关控制参数进行实时调节,使其与该厂运行工况相匹配,实现PAC投加量智能化最优控制,减少药剂运行成本。
2.5高效沉淀池
改造单体,设计流量55000m3/d,变化系数1.1。已建高效沉淀池存在以下问题:1)混合池停留时间过短,不满足混凝剂混合时间要求,混合搅拌器功率过小,能量密度和G值不够;2)推流区过小,不利于矾花的增大;3)污泥回流与剩余污泥泵吸泥管路共用,不合理。针对以上问题,结合现状情况,做出以下改造:1)混合池前段进水池改造成混合池,在进水池内设置混合搅拌器,原搅拌器更换为两台4kW轴流式搅拌器,调整后混合区停留时间为1.63min;2)推流区去掉两边素混凝土,增加推流区停留时间;3)由于污泥管路为土建预埋,不做调整。通过改造,高效沉淀池各处理段尺寸及参数如下:混合区尺寸:2m×2m×3.9m,2组,每组2格,停留时间1.63min;絮凝区尺寸:5m×5m×4.5m,2组,每组2格,停留时间11.78min;斜管区表面负荷6.8m3(/m2•h)(平均),斜管区表面负荷7.5m3(/m2•h)(峰值)。
结束语
原污水处理厂实施提标改造工程对改善流域水环境质量,进一步削减水污染物排放量,促进区域社会经济和环境保护协调发展具有积极意义。
参考文献
[1]齐磊.污水处理厂提标改造工程及其自动化控制[D].南京邮电大学,2020.
[2]陈刚亮,蒋丹丹.城市污水处理厂提标改造工艺探析[J].环境与发展,2020,32(11):55-56.
[3]黄志心.城镇污水处理厂提标改造实践与思考[J].中国给水排水,2020,36(22):48-53+60.
[4]杨晓峰.污水处理厂提标改造工程经济性分析[J].工程建设与设计,2020(18):151-152.
[5]王巧红.污水处理厂提标改造工艺研究[J].中国资源综合利用,2020,38(08):202-204.