引言
某矿2#层12采区2201皮带顺槽设计方位77°,掘进断面为5600×3850mm,采用锚网索支护形式,设计全长1495m。巷道掘进至里程995m时揭露正断层CF3(H=15m,∠75°)。围岩节理裂隙发育,顶部K3砂岩裂隙水向顶板渗透,导致上覆砂质泥岩膨胀、崩解、泥化,围岩强度降低,松散破碎。巷道掘进至里程1020m时,1008m~1013m段巷道发生冒顶,顶板涌水量高达70m3/h。对冒落及其影响范围先架棚补强支护,再逐步向里清掏矸石。在处理冒顶过程中,巷道顶板受水冲刷,矸石不断掉落并堆积在已架设好的钢棚上方,冒落区域逐步扩大,破碎矸石上方空洞也随之变大。矸石随水流不断涌向清掏工作面,现场无法观察冒落区内情况,架设好的钢棚稳定性遭到破坏,清掏工程无法继续实施。因此,迫切的需要研究出既能快速充填顶板上方空洞,又能加固钢棚上覆破碎围岩,阻止冒落范围继续扩大的技术方案。
1 工程条件分析
1.1 地质构造及岩性
巷道北邻正断层DFF2(H=30~50m,∠75°),该断层走向近平行于2201巷走向,距离巷道30m~50m;巷道掘进至995米揭露次生正断层CF3(H=15m,∠75°),巷道处于断层内,冒顶区域顶板以上依次为厚度6.4m泥岩、5.8m的中砂岩、27m泥岩,底板也为砂质泥岩。巷道顶板岩性属于软岩,围岩裂隙节理发育,岩块间铰接能力差。
1.2 涌水情况
经水质化验,判定出水水源为K3砂岩裂隙含水层。断层及次生断层发育形成导水通道,使煤层顶、底板砂岩含水层形成水力联系,导致2201巷下山掘进时顶、底板砂岩含水层出水。冒顶区域涌水量最高达70m3/h,后期稳定在30m³/h左右。
1.3 支护情况
原支护采用锚网索支护,冒顶后对里程975m~1020m段架设U29钢棚进行支护,在处理冒顶过程中,顶板上方围岩遇水后膨胀、崩解、泥化,强度不断降低;围岩松散破碎,随着清掏作业扰动冒落区松动圈逐渐变大,导致破碎矸石不断垮落并堆积在钢棚上方,并伴随大量出水,顶板上方空洞随之增大,U29钢棚支护失去作用。
分析研究决定预埋泄水管后,对1008m~1020m区域顶板进行注浆加固(填充),以阻止活矸不断垮落,封堵出水孔隙,同时保留顶板上方矸石以减少充填材料的使用量,确保快速、高效、经济地恢复巷道正常掘进。
2 注浆加固(填充)方案对比分析
结合现场情况分析结果,注浆材料应具备粘结、充填、抗水性、防火等特性,经过分析研究提出两种注浆方案:一是采用水泥单液注浆,二是采用新型注浆加固材料(马丽散KS)注浆。
2.1水泥单液注浆
水泥单液注浆作为一种传统注浆工艺,在北辛窑矿使用比较成熟,解决了很多实际问题。
1、使用材料:硅酸盐水泥2400吨
2、工期:材料准备7天、施工止浆墙7天、钻孔注浆充填20天、凝固时间3天、破止浆墙3天,合计40天。
3、费用:材料及施工费用折合2000元/吨,合计480万元。
2.2 新型注浆加固材料(马丽散KS)注浆
马丽散KS化学注浆材料是在充分利用法国技术,进行生产的双组份新型高分子聚合产品。具有一定的膨胀性、凝固快,粘合力极高、机械性能好,适用于加固较大裂隙岩层和充填空隙,加固松散岩(煤)体,封闭出水口。相比传统的马丽散,马丽散KS除了具有极好的粘合能力外,它还可以与水反应膨胀,最终和碎矸及钢棚粘合成为一个韧性极强的整体,确保钢棚的支护效果并将顶板上方空洞封死,阻止了空洞继续扩大,对碎矸冲击钢棚起到缓冲隔离作用。
1、使用材料:马丽散KS约30吨。
2、工期:7天。
3、费用:材料及施工费用折合2.8万元/吨,合计84万元。
4、特性:材料属于难燃B1级;粘度低且注浆压力大可有效渗入细小的裂隙中;粘合能力非常好,极容易和松散岩体粘合,更可以提高岩体的机械性能。凝固后韧性好,能增加了岩(煤)体的机械阻力以及支撑力。力学试验证明,充填后岩体平均单向抗压强度达到65.8MPa,塑性变形开始载荷值在150kN以上,平均凝聚力为103MPa。反应速度快,遇水后在十几秒内发生反应,能迅速封堵水流;反应后形成的泡沫不溶于水;膨胀倍数1.5~2,恰好可填满裂隙。
经过两种方案比较,选择造价低廉、工期更短、施工工艺简单、劳动强度低的新型材料马丽散KS进行注浆。
3 注浆施工方案
3.1 布孔与注浆材料参数设计
1、注浆孔位置
在2201巷1008m~1020m区域顶板进行注浆加固(填充),在巷道上部按孔间距1.5m布置4个注浆孔,注浆孔的排距为2m。
2、注浆孔参数
使用自攻钻杆连接打孔,钻头直径为Φ42mm,钻孔倾角90°,当碎矸层厚度≤4.5m时,钻杆长度以刚好打透矸石层为宜;当碎矸层厚度>4.5m时,钻杆长度不超过4.5m。现场注浆时,注浆孔的具体位置及注浆孔的参数根据现场实际情况进行适当调整。
图1 注浆钻孔布置示意图
3.2 注浆加固(填充)工期及注浆量
1、注浆工期:7天。
2、注浆量:注浆量主要取决于:注浆区域的裂隙发育情况;注浆扩散范围的大小;根据注浆区域附近的返料情况,以现场实际注浆量为准。
3.3 施工工艺
打眼→铺设注胶管→封孔→用高压胶管连接注液枪和压注泵→将两根吸管分别插入催化剂、树脂料桶内→开泵注浆→停泵→卸压→拆枪→冲枪→换孔。
4 注浆加固治理效果
1、提高煤岩体强度,与钢棚及顶部碎矸形成整体,并形成新的稳定的承载结构,确保支护有效,顶板安全。
2、形成缓冲隔离带,阻止了上方空洞和冒落区域继续扩大,并且使垮落碎矸对顶板的冲击影响降到最低。提高整体稳定性,确保后期不会继续垮落。
3、止水效果良好,注浆加固后,在浆液粘结和膨胀作用下,断层及次生断层发育形成的导水通道被封堵,出水量减少至10m3/h。
4、带来的社会经济效益高,直接节省工程费约396万元,使该掘进工作面提前33天进入生产。
5 结语
相比于传统的马丽散,马丽散KS除了具有极好的粘合能力外,它还可以与水反应膨胀,最终和碎矸及钢棚粘合成为一个韧性极强的整体,确保钢棚的支护效果并将顶板上方空洞封死,阻止了空洞继续扩大,对碎矸冲击钢棚起到缓冲隔离作用,阻止了活矸继续向工作面冒落,为处理冒顶创造了安全保障。该技术方案施工工艺简单,设备轻便且用料少,便于运输,降低了工人的体力劳动。马丽散KS首次引入该矿使用,做到了止水、充填顶板大裂隙及加固顶板的三重作用,解决了其他材料所不能解决的挡手问题。
参考文献:
[1] 于宪阳,张农,张海韦,等.高分子化学注浆材料处理巷道大范围冒顶研究[J].煤矿安全,2010,06:10-13.
作者简介:贺龙(1987—),男,山西朔州人,工程师,主要研究方向为煤矿采掘工程技术。