新型注浆加固材料在处理富水软岩巷道冒顶中的应用
贺龙
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贺龙,. 新型注浆加固材料在处理富水软岩巷道冒顶中的应用[J]. 材料科学研究,2023.9. DOI:10.12721/ccn.2023.157306.
摘要: 某矿富水软岩巷道在掘进过程中发生冒顶,顶板上覆砂质泥岩膨胀、崩解、泥化,围岩强度降低,松散破碎,顶板涌水量高达70m3/h,巷道顶板受水冲刷,冒落区域逐步扩大,钢棚稳定性遭到破坏,处理冒顶受阻。经研究选择造价低廉、工期更短、施工工艺简单、劳动强度低的新型材料马丽散KS进行注浆加固破碎顶板,现场应用效果良好。
关键词: 冒顶;富水软岩巷道;注浆加固;新型材料
DOI:10.12721/ccn.2023.157306
基金资助:

引言

某矿2#层12采区2201皮带顺槽设计方位77°,掘进断面为5600×3850mm,采用锚网索支护形式,设计全长1495m。巷道掘进至里程995m时揭露正断层CF3(H=15m,∠75°)。围岩节理裂隙发育,顶部K3砂岩裂隙水向顶板渗透,导致上覆砂质泥岩膨胀、崩解、泥化,围岩强度降低,松散破碎。巷道掘进至里程1020m时,1008m~1013m段巷道发生冒顶,顶板涌水量高达70m3/h。对冒落及其影响范围先架棚补强支护,再逐步向里清掏矸石。在处理冒顶过程中,巷道顶板受水冲刷,矸石不断掉落并堆积在已架设好的钢棚上方,冒落区域逐步扩大,破碎矸石上方空洞也随之变大。矸石随水流不断涌向清掏工作面,现场无法观察冒落区内情况,架设好的钢棚稳定性遭到破坏,清掏工程无法继续实施。因此,迫切的需要研究出既能快速充填顶板上方空洞,又能加固钢棚上覆破碎围岩,阻止冒落范围继续扩大的技术方案。

1 工程条件分析

1.1 地质构造及岩性

巷道北邻正断层DFF2(H=30~50m,∠75°),该断层走向近平行于2201巷走向,距离巷道30m~50m;巷道掘进至995米揭露次生正断层CF3(H=15m,∠75°),巷道处于断层内,冒顶区域顶板以上依次为厚度6.4m泥岩、5.8m的中砂岩、27m泥岩,底板也为砂质泥岩。巷道顶板岩性属于软岩,围岩裂隙节理发育,岩块间铰接能力差。

1.2 涌水情况

经水质化验,判定出水水源为K3砂岩裂隙含水层。断层及次生断层发育形成导水通道,使煤层顶、底板砂岩含水层形成水力联系,导致2201巷下山掘进时顶、底板砂岩含水层出水。冒顶区域涌水量最高达70m3/h,后期稳定在30m³/h左右。

1.3 支护情况

原支护采用锚网索支护,冒顶后对里程975m~1020m段架设U29钢棚进行支护,在处理冒顶过程中,顶板上方围岩遇水后膨胀、崩解、泥化,强度不断降低;围岩松散破碎,随着清掏作业扰动冒落区松动圈逐渐变大,导致破碎矸石不断垮落并堆积在钢棚上方,并伴随大量出水,顶板上方空洞随之增大,U29钢棚支护失去作用。

分析研究决定预埋泄水管后,对1008m~1020m区域顶板进行注浆加固(填充),以阻止活矸不断垮落,封堵出水孔隙,同时保留顶板上方矸石以减少充填材料的使用量,确保快速、高效、经济地恢复巷道正常掘进。

2 注浆加固(填充)方案对比分析

结合现场情况分析结果,注浆材料应具备粘结、充填、抗水性、防火等特性,经过分析研究提出两种注浆方案:一是采用水泥单液注浆,二是采用新型注浆加固材料(马丽散KS)注浆。

2.1水泥单液注浆

水泥单液注浆作为一种传统注浆工艺,在北辛窑矿使用比较成熟,解决了很多实际问题。

1、使用材料:硅酸盐水泥2400吨

2、工期:材料准备7天、施工止浆墙7天、钻孔注浆充填20天、凝固时间3天、破止浆墙3天,合计40天。

3、费用:材料及施工费用折合2000元/吨,合计480万元。

2.2 新型注浆加固材料(马丽散KS)注浆

马丽散KS化学注浆材料是在充分利用法国技术,进行生产的双组份新型高分子聚合产品。具有一定的膨胀性、凝固快,粘合力极高、机械性能好,适用于加固较大裂隙岩层和充填空隙,加固松散岩(煤)体,封闭出水口。相比传统的马丽散,马丽散KS除了具有极好的粘合能力外,它还可以与水反应膨胀,最终和碎矸及钢棚粘合成为一个韧性极强的整体,确保钢棚的支护效果并将顶板上方空洞封死,阻止了空洞继续扩大,对碎矸冲击钢棚起到缓冲隔离作用。

1、使用材料:马丽散KS约30吨。

2、工期:7天。

3、费用:材料及施工费用折合2.8万元/吨,合计84万元。

4、特性:材料属于难燃B1级;粘度低且注浆压力大可有效渗入细小的裂隙中;粘合能力非常好,极容易和松散岩体粘合,更可以提高岩体的机械性能。凝固后韧性好,能增加了岩(煤)体的机械阻力以及支撑力。力学试验证明,充填后岩体平均单向抗压强度达到65.8MPa,塑性变形开始载荷值在150kN以上,平均凝聚力为103MPa。反应速度快,遇水后在十几秒内发生反应,能迅速封堵水流;反应后形成的泡沫不溶于水;膨胀倍数1.5~2,恰好可填满裂隙。

经过两种方案比较,选择造价低廉、工期更短、施工工艺简单、劳动强度低的新型材料马丽散KS进行注浆。

3 注浆施工方案

3.1 布孔与注浆材料参数设计

1、注浆孔位置

在2201巷1008m~1020m区域顶板进行注浆加固(填充),在巷道上部按孔间距1.5m布置4个注浆孔,注浆孔的排距为2m。

2、注浆孔参数

使用自攻钻杆连接打孔,钻头直径为Φ42mm,钻孔倾角90°,当碎矸层厚度≤4.5m时,钻杆长度以刚好打透矸石层为宜;当碎矸层厚度>4.5m时,钻杆长度不超过4.5m。现场注浆时,注浆孔的具体位置及注浆孔的参数根据现场实际情况进行适当调整。

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图1  注浆钻孔布置示意图

3.2 注浆加固(填充)工期及注浆量

1、注浆工期:7天。

2、注浆量:注浆量主要取决于:注浆区域的裂隙发育情况;注浆扩散范围的大小;根据注浆区域附近的返料情况,以现场实际注浆量为准。

3.3 施工工艺

打眼→铺设注胶管→封孔→用高压胶管连接注液枪和压注泵→将两根吸管分别插入催化剂、树脂料桶内→开泵注浆→停泵→卸压→拆枪→冲枪→换孔。

4 注浆加固治理效果

1、提高煤岩体强度,与钢棚及顶部碎矸形成整体,并形成新的稳定的承载结构,确保支护有效,顶板安全。

2、形成缓冲隔离带,阻止了上方空洞和冒落区域继续扩大,并且使垮落碎矸对顶板的冲击影响降到最低。提高整体稳定性,确保后期不会继续垮落。

3、止水效果良好,注浆加固后,在浆液粘结和膨胀作用下,断层及次生断层发育形成的导水通道被封堵,出水量减少至10m3/h。

4、带来的社会经济效益高,直接节省工程费约396万元,使该掘进工作面提前33天进入生产。

5 结语

相比于传统的马丽散,马丽散KS除了具有极好的粘合能力外,它还可以与水反应膨胀,最终和碎矸及钢棚粘合成为一个韧性极强的整体,确保钢棚的支护效果并将顶板上方空洞封死,阻止了空洞继续扩大,对碎矸冲击钢棚起到缓冲隔离作用,阻止了活矸继续向工作面冒落,为处理冒顶创造了安全保障。该技术方案施工工艺简单,设备轻便且用料少,便于运输,降低了工人的体力劳动。马丽散KS首次引入该矿使用,做到了止水、充填顶板大裂隙及加固顶板的三重作用,解决了其他材料所不能解决的挡手问题。

参考文献:

[1] 于宪阳,张农,张海韦,等.高分子化学注浆材料处理巷道大范围冒顶研究[J].煤矿安全,2010,06:10-13. 

作者简介:贺龙(1987—),男,山西朔州人,工程师,主要研究方向为煤矿采掘工程技术。

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