1.前言
闭锁料斗是S Zorb装置的关键设备,主要作用是将反应系统的待生剂转入再生器进行再生,之后将再生系统的再生剂转入反应器参加反应,处于一个变压工况,内部介质主要为吸附剂。而闭锁料斗过滤器又是闭锁料斗的核心部件,主要作用是在变压的过程中使吸附剂能够留在闭锁料斗中,避免吸附剂堵塞管线及影响程控阀运行。闭锁料斗过滤器的好坏直接影响装置的正常生产运行。
2.装置概况
S Zorb装置包括进料反应系统、再生系统、吸附剂循环系统及稳定系统四大部分。其中吸附剂循环就是靠闭锁料斗来实现的,为防止在吹烃、吹氧与调压步骤吸附剂被气体带出,造成管线堵塞、阀门磨损,引起吸附剂循环中断,闭锁料斗内部有过滤器。
3.ME102问题介绍
S Zorb装置闭锁料斗过滤器ME102制造商为美国波尔(PALL)公司,由1个封头和13根滤芯组成,滤芯型号为Φ60*660 1.3μm,滤芯为双层结构,由外部滤芯和内部保安滤芯组成。
2018年3月开始,S Zorb装置闭锁料斗烃氧分析仪频繁出现指示异常,仪表维护人员检修时发现仪表引压管内有吸附剂。且闭锁料斗压控阀PIC2401A1/A2阀处长期发现吸附剂,在阀门关闭状态下,闭锁料斗冲压困难,另外在FI2431(闭锁料斗放空处)上有流量显示,证明压控阀内漏严重。通过分析,判断吸附剂从闭锁料斗顶部过滤器泄漏至压控阀,造成阀门磨损内漏,装置随即安排部分停工处理,发现一根滤芯已经脱落。接下来的5月和6月分别又进行了检修,其中5月份的一根滤芯发生了断裂。
4.原因分析
4.1高压气体冲击
闭锁料斗过滤器滤芯处于一个变压变温环境内,30分钟为一个变化周期,其中温度变化范围为100-300℃,压力变化范围为0-2.6MPa;安装结构为单悬臂式,高温环境降低滤芯的机械强度,大范围的压力变化使滤芯本体会沿着中心轴做小幅高频振动,因此长期的变压可能会造成滤芯的疲劳断裂。
4.2吸附剂料位过高
S Zorb装置装置加工负荷60%,原料硫含量1000ppm左右,脱硫负荷高,基本已经达到满负荷,因此闭锁料斗料位控制较高,核料位计满量程100%控制,料位无法被准确监控,这样就导致滤芯的末端被吸附剂浸没。
同时,闭锁料斗在接收D105的待生剂时,待生剂从高压进料口进入闭锁料斗,并在闭锁料斗内形成流动(如图1),从其流线可看出,如果滤芯被淹没,吸附剂会对滤芯产生冲击,尤其以进料口附近的滤芯收到的冲击更为严重,从检修情况来看,每次故障滤芯的方位与判断一致。
图1.待生剂收料示意图
4.3吸附剂细粉含量高
正常情况下,吸附剂的粒径为60-70μm;出现一些异常工况时,会造成吸附剂破碎,粒径减小,导致一部分吸附剂穿过外部滤芯,堵塞保安滤芯,使整根滤芯失效,过滤器整体过滤面积减小,在同等的气体流通量条件下,其他正常运行的滤芯的气体流速加快,受到的冲击力更大,加快了滤芯的磨损。
4.4设计不足
闭锁料斗过滤器滤芯的安装方式为悬臂梁式安装,滤芯与管板的连接方式为螺纹连接,末端无固定支撑。压力温度的频繁变化使得滤芯发生振动,长期的振动会导致滤芯的薄弱环节出现故障,例如断裂、脱落等。
4.5其他
异常工况会导致吸附剂循环系统出现间断,S Zorb装置各系统之间设备相互影响,相互制约。程控阀开关异常、内漏等问题导致闭锁料斗料位无法控制。这些情况都会导致闭锁料斗过滤器滤芯的磨损加剧,缩短使用寿命,影响装置长周期运行。
5.解决办法
针对设备本身安装缺陷的情况,沧州炼化公司考察同类装置运行情况,汲取经验,联系设计单位及厂家咨询意见。最后决定,将滤芯与管板连接螺纹处进行点焊加固处理,每根滤芯点焊三处,同时优化结构,增加定位支架,总体来说,目的是增加滤芯稳定性,增加滤芯的抗冲击能力。
5.1 2018年4月检修
2018年4月,S Zorb装置局部停车处理闭锁料斗过滤器内漏。将过滤器抽出后发现,有1根滤芯脱落,掉入闭锁料斗内部。
处理办法是:更换全部滤芯13根,同时将滤芯与管板的连接螺纹点焊三处加固。由于现场施焊条件困难,无法实现连接部位满焊,焊接质量无法保证,焊接残余应力的存在会加剧滤芯的损坏。
5.2 2018年5月第二次检修
距上次检修过去10天,S Zorb装置进行第二次检修。此次检修发现闭锁料斗过滤器滤芯有1根断裂,包括内部安保滤芯,并且在断裂滤芯周围的两根滤芯也有轻微变形。
处理办法是:更换全部滤芯,除了将管板连接处进行焊接外,同时对滤芯末端采取加固措施,将相邻的两根滤芯分组使用“手联手”的方式绑定加固,增强抗冲击能力。
5.3 2018年6月第三次检修
此次检修为预防性检修,装置进行局部停车。滤芯组件抽出后发现有两根滤芯弯曲严重,且与前几次出现问题的滤芯处于同一方位。
处理办法:在上次的处理基础上更进一步优化结构。管板连接处焊接,同时将滤芯末端的稳固结构优化,所有滤芯采用“手联手”方式连接,之后再焊接固定一个三角支架增加稳定性。
5.4 改进措施
经过几次的优化改进,优化滤芯的固定结构,增加可拆卸式滤芯固定支架,这样既增强了可操作性,同时减少了焊接量,缩短检修周期。
为了满足工艺需要,通过与设计单位沟通,将闭锁料斗的容积由1m3扩大至1.8m3,这样在同等装置负荷的条件下,实现了闭锁料斗料位的降低,减弱了吸附剂对滤芯的冲刷。
6.结论
优化滤芯安装结构,增强滤芯牢固程度及抗磨损能力;严格监控吸附剂内细粉含量;闭锁料斗系统运行尽量减少手动操作,满足工艺生产的前提下,扩大闭锁料斗容积,闭锁料斗料位控制合理,改善过滤器工作环境,对滤芯保护起到良性作用。
闭锁料斗过滤器是影响S Zorb装置长周期运行的关键设备,它的好坏直接影响整套装置的正常平稳运行,因此,基于设备完整性体系管理要求,保证闭锁料斗过滤器的可靠性是S Zorb装置设备管理的重点工作。
参考文献:
[1] 孙建国.S Zorb装置运行中问题及处理.无机盐工业,第49卷第10期
[2] 何 龙,杨海河,张瑞妍.S Zorb 装置闭锁料斗阀门的故障分析和处理.石油化工设计,2014,31(4)52~55