1、概述
随着钢铁产品质量的不断升级,热轧板带生产层流冷却(淬火)工序,已使用计算机模型进行实时控制,对控制阀门要求也随之提高,但控制阀频繁的动作导致运行中故障频发。以下就以柳钢热轧板带生产线层流冷却(图1)使用的气动蝶阀,在运行中遇到的故障和改进展开探讨。
图1 热轧板带生产线层流冷却图
2、控制原理
层流冷却系统采用气动蝶阀,是因其执行器结构简单、动作速度快, 易于控制, 其蝶阀体积小、起动力矩小等特点。气动蝶阀采用单电控二位四通电磁阀控制, 而电磁阀接受可编程序控制器信号, 当信号改变时, 其气动输出信号改变, 从而使气缸受力方向改变, 带动蝶阀开启或闭合,如图2。
图2 气动蝶阀控制原理图
3、控制故障原因
因层流层流冷却系统,对冷却水开关时间和流经的特殊要求,气动蝶阀必须安装在高温高湿的位置见图1,该环境不利于电磁阀长期工作。
控制模型下的实时调整,导致气动蝶阀的频繁动作,使气动蝶阀轴套密封件极易受损,管道里的水进入气缸从电磁阀位置排出,更加快电磁阀损坏速度,控制系统故障率居高不下。
实际生产现场,受使用环境影响的电磁阀,运行中的情况如图3。
图3 电磁阀的运行情况
4、 改进方法的实施
出于对电磁阀安装位置的思考,原本电磁阀故障以后只能生产线全线停机时才能处理,气动蝶阀使用阀体集成的二位四通电磁阀,改进为使用独立安装的电磁阀,并把电磁阀安装位置,移位至远离红钢辐射位置(见图4),实现在生产线不停机的情况下处理电磁阀故障。
图4 改进后二位四通电磁阀安装位置
持续优化:
电磁阀的移位,使控制故障处理变得容易,但并没有改变控制系统居高的故障率。为了应对气动蝶阀轴套密封件受损漏水对电磁阀的影响,根据原有气动控制原理图(见图2),在保证控制过程要求时间条件下,增加二位四通气控阀,将气动蝶阀控制改成,PLC电信号驱动二位三通电磁阀,电磁阀输出气压信号驱动二位四通气控阀,再由气控阀驱动气动蝶阀动作,改进后的气动控制原理图见图5。
图5 改进后的气动控制原理图
气动控制的改变,由于气控阀受水汽影响远小于电控阀,即使在高温高湿和气动蝶阀漏水(见图6)的情况下,气控阀的使用寿命也优于气动蝶阀本体寿命,改进后的维护方式因此变为在更换蝶阀时连同气控阀周期更换即可,二位三通电磁阀的集中阀块安装,由于电磁阀环境的改变基本实现免维护工作,大大降低了气动蝶阀控制系统的维护强度。图6和图7为改进后的安装及现场效果。
图6 改进后的安装情况
图7 改进后的现场效果
5、 结束语
本文所提及的改进方法,是将电磁阀控制和气控阀控制配合使用,改变单电控受环境影响导致故障率居高的问题,其实在现场很多情况下,都可以使用这种多项控制思路协同的办法,将电磁控制、气动控制、液压控制等控制手段结合加以改进,就能达到降低设备故障率和维护强度的目的。