管线管生产过程质量问题分析及建议研究
冯浩 陈星星
生成PDF 清样下载 引用

复制成功

导出题录

参考文献( GB/T 7714-2015 ) 复制

冯浩 陈星星,. 管线管生产过程质量问题分析及建议研究[J]. 中国能源进展,2023.2. DOI:10.12721/ccn.2023.157015.
摘要:
对于石油石化物资装备而言,管线管是非常关键的一个组成部分,由于在实际生产的过程中会涉及到多个不同的工序,所以经常会出现各种质量问题。我国在管线管质量控制等方面进行了大量的研究,但是缺少对管线管生产过程质量方面的研究。一般情况下,管线管在生产过程中出现问题之后,管理人员会及时采取措施加以补救,但这仍会对项目的进度带来严重影响。本文主要对监理报告中管线管生产过程中容易发生的质量问题展开研究,通过对这些问题进行总结和分析,找出问题出现的规律,为质量控制工作提供参考,从而保障管线管的生产质量。
关键词: 管线管;生产过程;质量问题;建议
DOI:10.12721/ccn.2023.157015
基金资助:

引言

管线管在实际生产的时候,很容易发生一些质量问题,问题一旦出现,将会严重影响到产品质量以及项目的整体进度。为了能够确保管线管的质量,提升企业对管线管生产质量风险的预警水平,本文对管线管制造厂商在工作中经常发生的问题进行统计,通过对这些问题进行总结发现,制管与检验流程发生的问题相对来说比较少,而外观与涂层等流程的质量问题非常多。因此,针对这些问题,本文提出管线管生产厂商一定要提升质量控制意识,对现有的监造措施进行不断优化,确保将质量控制工作做到位。

1 管线管外壁不规则凹坑问题分析及预防建议

1.1 外观检验

某厂生产的φ168.0mm×5.0mmL245N管线管外壁产生了不规则凹坑,对10根管线管进行外观检查的结果表明,其中外表面存在机械损伤的管线管2根,占20%;外表面存在不规则凹坑的管线管5根,占50%。外表面存在的不规则凹坑里边颜色与管线管外壁颜色相同,具有在轧管过程中产生的不规则凹坑特征。管线管外表面不规则凹坑基本沿着母线方向分布,其中46号管线管在90°~180°外表面沿着母线方向发现10处不规则凹坑。49号管线管几乎在同一母线上发现5处损伤,42号管线管在0°~180°整个轴向外表面粗糙。

1.2 金相分析

(1)截面1凹坑深度为0.262mm。凹坑底部存在脱碳层,脱碳层深度为0.110mm~0.112mm。凹坑底部脱碳层存在晶界氧化裂纹,裂纹深度为0.029mm~0.030mm。正常外壁存在凹坑和脱碳层,凹坑深度是0.029mm,脱碳层深度与凹坑底部类同。

(2)截面2凹坑深度为0.573mm。凹坑表面存在脱碳层,脱碳层深度为0.094mm~0.095mm;脱碳层里存在沿晶分布的氧化裂纹,裂纹深度为0.011mm~0.019mm。

(3)正常外壁存在凹坑和脱碳层,脱碳层里存在晶界氧化裂纹。凹坑深度为0.024mm~0.031mm,脱碳层最大深度0.144mm。金相分析结果表明,凹坑最大深度位置剩余壁厚符合GB/T9711—2017《石油天然气工业管线输送系统用钢管》标准规定。管线管凹坑底部组织与正常外壁组织基本相同,但凹坑位置脱碳层深度小于正常外壁脱碳层深度。

1.3 原因分析

(1)在穿孔与斜轧的时候,不会出现不规则的凹坑。(2)在实际进行直轧定径的时候,如果直轧辊黏渣,或者出现了损伤的情况,这时管坯外壁会出现损伤。一般情况下,如果管线外壁的凹坑是沿着母线方向分布,那么就表明这些凹坑是由于直轧定径时不规范导致的。

1.4 改进措施

根据失效结论,管线生产厂商采取了以下几种措施。(1)质监站必须要对货物进行严格的检验,如果发现有不合格的物料,要禁止这些物料进场。(2)热轧分厂需要对设备的结构进行重新评估,对于不合理的地方要进行改进,提高对生产过程控制工作的重视力度,保障模具的质量,确保在压制的时候不会出现损伤。(3)质检人员需要明确自身的工作职责,提升自己的责任心,在对管线质量进行检验的时候,需要严格按照标准进行检验。管线管生产厂商采取以上几种措施以后,管线管质量得到了显著的提升。

2 管线管锈蚀原因分析及预防

腐蚀将会导致管壁的厚度逐渐变薄,如果腐蚀比较严重的情况下,甚至会造成管壁破裂,这将会对企业带来非常严重的经济损失。为了能够避免管线受到腐蚀,需要做好储存工作,并采取必要的措施加以防范。比如,在实际进行铺设之前,应当对管线管采取防腐处理措施,尤其是要重视焊缝位置的防腐处理。下面举例对某家厂商φ76.00mm×4.50mmL245N管线管的防腐改进措施进行论述。

2.1 超声波检验之后管线管锈蚀问题及防锈措施

2.1.1 超声波耦合剂残留导致管线管外表面锈蚀

通常情况下,在进行超声波检测的时候,都会将水作为耦合剂,如果在检测之后未能做好风干处理,将很容易造成表面腐蚀。

2.1.2 预防措施

(1)增加除水风环。当生产厂商安装上多个风环之后,超声波检测后水分会被蒸发,水分的残留量了非常少。

(2)增加排风扇除湿。由于水分蒸发的原因,造成超声波检测工序车间存在大量的水蒸汽,为了能够除湿,在车间东侧安装了一台排风扇,这样能够有效降低车间内的湿度,从而防止管线管外壁被水腐蚀。

2.2 水压试验之后管线管锈蚀问题及防锈措施

2.2.1 水压试验之后管线管内外表面残留水导致锈蚀

采取以上几种措施可以有效避免超声波检测流程的管壁锈蚀问题,但是在进行水压试验以后,管线管壁外表依然会存在一些水分,如果不进行处理,最终也会造成管壁受到不同程度的锈蚀。

2.2.2预防措施

(1)增加大功率除水风管。通过安装排水风管,能够将管线内壁水分残留去除,然而一般在作业的时候,管线管都是水平放置的,因此需要进行长时间的排水作业才能够将水分去除掉。

(2)增加排风扇吹干。在安装多个大功率排风扇之后,可以将管线管内外壁的水分彻底吹干,然而,这个过程耗时相对来说比较长。

(3)为了能够提升去除水分的效率,生产厂商需要多购买一些除水设备,这样不仅能够彻底吹干水分,而且还可以缩短吹干的时间。

3 管线管坡口及钝边质量改进

3.1 管线管坡口及钝边质量问题

在对某管线管制造厂商φ76.00mm×4.50mmL245N型管进行质量检测的时候,发现部分管材的坡口和钝边质量不合格,并且存在大量的毛刺。

3.2 改进管线管坡口及钝边质量的措施

(1)针对这种质量问题,需要及时改进制造的工艺。

(2)在制造的过程中,应当对管线管坡口质量进行仔细检查,当发现问题之后需及时进行打磨处理。

(3)对于即将入库的产品,要对坡口的质量进行仔细检查,并打磨坡口位置的毛刺。通过以上措施,可以显著提升管线管的质量。

4 结语

近几年以来,随着社会的高速发展,社会对管线管的需求也在不断提升,我国钢管制造厂商也在这方面付出了不懈的努力,使得管线管制造工艺和技术取得了巨大的进步,各大制造厂商都对质量控制工作给予了高度的重视。然而,他们对质量控制的认识依然存在问题,这对产品质量和生产效率都带来了严重的负面影响。综上可知,管线管生产厂商必须要提升自身的质量控制意识,并采取有效的措施,提升管线管的质量和生产效率。

参考文献:

[1]董瑾.北溪管道用管线钢管的质量控制述评[J].西安石油大学学报(自然科学版),2022,37(04):112-119.

[2]尚汉青,吕拴录,刘虎,解仲英,胡楠.管线管驻厂监造质量改进实践[J].设备监理,2019,(12):42-44+46.

[3]王联国,樊少波,贾鹏军,张奕,杨力能.管线钢管生产制造过程中无损检测标准的应用分析[J].无损检测,2019,41(02):56-61.

[4]刘腾跃,李小波.X90管线管国产化质量分析[J].焊管,2017,40(07):60-63.

》在线投稿系统

*文章题目:
*作者姓名:
*电子邮箱:
*通讯地址:
*联系方式:

  备      注:

*上传稿件:

支持上传.doc,.docx,.pdf,.txt,.wps文件

投稿须知:

1、审稿结果将于1~7个工作日以邮件告知,请注意查收(包含录用通知书、审稿意见、知网CNKI查重报告)。

2、提交投稿后,若7个工作日之内未接到录用通知,则说明该文章未被录用,请另投他刊。

3、凡投寄本刊稿件,如在内容上有侵权行为或不妥之处,均应文责自负。本刊有权对来稿进行文字编辑、加工和修改,如不同意,请附说明,以便妥善处理。

4、多作者文稿署名时须征得其他作者同意,排好先后次序,通知用稿后不再改动。

5、凡投往本刊稿件一经录用发表,其版权归本刊所有。

6、本刊已全文录入中国知网、万方、维普等数据库,如作者不同意被收录,请提前申明,未申明者,本刊一律视为同意被收录。

7、请勿一稿多投。