电站锅炉水冷壁管的泄漏原因及应对措施研究
夏国明

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夏国明,. 电站锅炉水冷壁管的泄漏原因及应对措施研究[J]. 中国电气工程,2023.6. DOI:10.12721/ccn.2023.157049.
摘要:
电站锅炉水冷壁按结构型式,主要有光管式、膜式和刺管式3类,其中膜式水冷壁是把光管与鳍片焊接在一起,使成为一个密封的组合受热面,该结构既可提高炉膛的气密性,又能更好地保护炉墙,使炉墙重量减轻、结构简化。膜式水冷壁的光管与鳍片焊接时多采用成排自动焊形成连续的角焊缝,影响焊接质量因素主要有:1)焊缝气孔,如果焊接时母材表面存在铁锈及油污时,便会造成焊缝气孔,所以一般在焊接前要对母材进行清理,可采取机械打磨、高温烧结等方式;2)焊接参数不稳定,自动焊虽然设定的焊接参数是固定的,但如果走丝速度及进管速度不稳定,焊接质量同样不稳定;3)起弧、收弧处易产生缺陷,鳍片端部的起弧及收弧处往往存在焊接热输入易过大、焊材不能填满熔池表面等缺陷,导致角焊缝端部产生焊接缺陷。本文主要分析电站锅炉水冷壁管的泄漏原因及应对措施研究。
关键词: 水冷壁管;腐蚀;介质富集;疲劳
DOI:10.12721/ccn.2023.157049
基金资助:

引言

从电站的运行经验来看,造成电站非计划停机的主要原因是四管泄漏,超过事故总数的一半以上。四管泄漏严重威胁机组安全,造成资源的浪费,历来被电厂所重视。作为锅炉的关键部件,水冷壁管一旦发生失效,将会严重威胁锅炉运行安全,国内外已经开展了较为深入的研究,水冷壁管的泄漏形式主要有烟气侧腐蚀和水汽侧腐蚀2种,腐蚀发生后会随着时间的增长而扩大,假如放任腐蚀继续发展,就会造成水冷壁管失效。

1、泄露原因分析过程

首先,技术人员使用光谱仪对锅炉的化学成分进行了科学和详细的分析,同时考虑到锅炉中的不同化学成分。他们还拍摄了管道泄漏的照片,并在宏观一级进行了详细观察。技术人员清楚地发现,有缺陷的管子有垂直和穿透的裂缝,经过详细研究,发现裂缝处有皮肤氧化物和褐色氧化物。随后,技术人员从锅炉中清除了沉积物,发现管子壁上有不同形状的坑,管子壁变薄,其位置与裂缝相同,管子内壁大部分已经有斑点。再一次,使用金属显微镜观察和测量,用240 ~ 3000水玻璃纸完全去除管壁表面物质,用无水乙醇和蒸馏水清洗处置位置,然后再次使用硝化酒精。当时,技术人员使用MEF-4型金属显微镜观察管的结构。最后,技术人员发现裂纹长度为80mm,主要分布在弯头位置,管有致密现象,但氧化位置不连续。

2、管内壁结垢对水冷壁管泄露的影响

现有锅炉的供水需要化学处理,通常通过CWT或AWT,不能有效去除盐水中的盐。另外,由于水质和水质标准不够严格,化学处理后的水在处理前就被污染了。此外,在运行过程中,随着水在冷壁管中的循环和蒸发,杂质浓度也显著增加。如果加药不及时,可能会引起一系列不合适的问题,如故障排除,可能会导致水杂质在锅炉冷壁管内不断凝结,最后在冷壁上形成水渍。当水量比较严重时,当冷壁管内壁比较均匀时,其传热阻力会随着管壁的重力而增大,管壁温度会均匀上升,这不仅加速了冷壁管的流动,还会导致冷壁管的增厚。另外,冷水管内壁沉积后,在这个位置,管壁金属温度会逐渐升高,使水冷壁下的炉水浓度不断上升,水质受到严重影响。管壁的保护膜会溶解在锅炉水中,管壁的金属表面一旦接触到锅炉水就会腐蚀。当管壁腐蚀到一定程度时,会受到局部应力的影响,发生鼓包、爆炸等事故。

3、电站锅炉水冷壁管泄漏处理措施

通过结合泄漏管段的分析数据,技术人员可以控制导致泄漏的影响因素,利用加热炉停机的可能性去除腐蚀产物和水污染,并为锅炉安全提供很大保证。同时,技术人员还检查鼓风机周围的管是否存在热疲劳。如果出现疲劳裂纹,维修人员应立即更换,应根据其他管道的疲劳情况选择分批更换。应当指出的是,焊接质量也需要不断提高,以减少焊接工作对管道壁的影响,从而有效地保证汽水循环。技术人员还应注意装配时的检查,严格控制最基本的配件,以有效降低泄漏事故的可能性。技术人员还应根据电厂锅炉运行标准,以长远眼光对窑水进行化学监测,科学控制炉水的HP价值,提高炉水和蒸汽的质量,减少渗漏。

3.1对管子的维氏硬度与焊缝位置进行检测

由于第二十三条和第二十四条管道在更换后再次泄漏,技术人员故意测量管道的螺钉硬度,并注意焊缝位置。通过检测底座、焊缝和热区的硬度,结合相关标准,发射管道尺寸的硬度目前没有异常,但在外焊缝位置发现了问题。经焊接热影响处理,结合显微组织分析,发现铁体和珍珠体具有1级球体,冷水冷壁管内壁存在腐蚀条件,热量过大。

3.2做好锅炉用水炉内水处理和化学监督工作

为了改善锅炉的运行周期,发电厂必须严格按照规定标准对锅炉的水进行化学监测和处理,查明炉内的水质,如果发现炉内的水不符合规定标准,则采取措施此外,操作人员应定期检查冷水壁管内壁的实际情况,如果检查结果超过规定标准,应及时采取措施处理,做好清理工作,确保冷水壁管正常运行不受影响同时,操作人员还必须采用最佳的炉内水处理方法,以降低炉管泄漏的可能性。

4、结果与讨论

水冷壁管内的氧化铁垢层大大提高了其热阻,使热量无法及时扩散至水中,受到持续高温的作用,并且螺纹与水垢还减弱了管内水的流通,使水内的介质大量沉积,高浓度的介质导致水冷壁管发生电化学腐蚀。在长期的运行过程中,电化学腐蚀的程度逐渐增加,在上文的实验中发现,水冷壁管向火侧蚀坑数量多、深度大,腐蚀现象明显高于背火侧,对其原因进行分析可知:水冷壁管的向火侧与背火侧温差较大,温度高的一侧炉水浓缩的速度更快、浓度更大,温度低的一侧炉水浓缩的速度慢、浓度低,这时就会发生浓差电池反应,温度高的一侧是阳极,阳极反应导致金属的腐蚀速度大大加快。向火侧的温度更高,局部炉水电导率变大,腐蚀速度随着电流变大而加快,就形成了比背火侧更加严重的腐蚀现象。由于向火侧与背火侧温差较大,还会引起电化学反应,背火侧是阴极,触发了阴极金属电化学保护作用,降低了腐蚀速度。在显微组织试验中显示向火侧蚀坑数量多、深度大,呈现出穿晶形式的扩展裂纹,裂纹深度几个毫米,而背火侧虽然存在一定数量的蚀坑,但明显少于向火侧,且无明显扩展。如图10所示,沿着向火侧裂纹掰开水冷壁管观察其断口,可见裂纹的起点为内壁蚀坑,且呈放射状扩展,显示了明显的疲劳断裂形貌,这是因为向火侧的水冷壁管长期处于交变热应力的作用下,由蚀坑开始发生了疲劳裂纹。在长期的运行中,受热疲劳载荷反复作用,裂纹逐渐扩展,最终贯穿水冷壁,形成了外壁横向裂纹。此外,裂纹表面还附着垢层,受到氧化腐蚀的作用,在交变载荷与氧化腐蚀的双重作用下,疲劳裂纹附近的介质不断沉积,形成了恶性循环,导致裂纹的速度逐渐增加,在近期出现多起水冷壁管泄漏事故。随着我国能源格局的不断优化,调峰电源的需求量增大,火电机组调风适应能力强,已成为调峰电源的主力,致使机组需要经常启停,负载的升降也成为常态。这种变化会引起水冷壁管所受的温度波动增大,对水冷壁管造成一定的冲击,受到交变应力的作用,长期处于这种状态下,水冷壁管的向火侧容易产生疲劳裂纹,向火侧还受到电化学腐蚀的作用,因此,向火侧的腐蚀和裂纹情况要比背火侧严重许多,致使向火侧经常发生泄漏。

结束语

由于影响锅炉冷壁管泄漏的原因很多,锅炉运行条件非常复杂和全面,技术人员需要根据具体原因对泄漏进行多角度分析,以避免再次出现管道泄漏问题在实践中,技术人员吸取了许多经验教训,在科学分析中优化和实施了各种预防措施,努力确保锅炉的长期稳定运行,并大大提高了安全水平。

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