一、前言
本文旨在通过对低温过热器连接弯头开裂问题的研究,探讨其产生的原因,并提出相应的预防和解决措施。通过优化材料的选用、结构设计、制造工艺以及运行维护等方面,旨在提高低温过热器连接弯头的耐久性,从而确保余热发电系统的安全高效运行。
二、开裂分析
(一)分析方法
在余热发电锅炉运行过程中,低温过热器连接弯头开裂问题是不容忽视的安全隐患,为了准确分析开裂原因,本文采用综合利用化学成分分析、硬度检测、金相观测等分析方法。利用OPTIMA2100DV型全谱只读等离子发射光谱仪对取样进行化学成分分析,该仪器能快速测定材料中的元素含量,为判断材料是否符合设计要求提供科学依据。通过分析弯头材料的化学成分,能确定是否存在成分偏差,从而推断出是否由于材料本身的缺陷,从而导致其出现开裂问题。同时,使用402MVD型自动转塔数显维氏硬度计对弯头及直线段分别实施硬度检测。硬度是衡量材料抵抗局部塑性变形能力的重要参数,通过硬度检测全面了解材料在不同部位的硬度分布情况,进而判断是否存在热处理不当、加工硬化等问题。而利用ZeissAxiovert200MAT倒置万能材料显微镜对取样的金相进行仔细观测,金相分析是研究材料微观组织结构的有效手段,通过观察材料晶粒大小、相分布、夹杂物等微观特征,进一步揭示开裂的微观机理,金相观测结果能为判断开裂是由于材料内部缺陷、应力集中、腐蚀疲劳等因素引起提供重要线索[1]。
(二)具体检验
(1)外观检验。在余热发电锅炉运行过程中,低温过热器的连接弯头作为关键部件,其安全性直接关系到整个发电系统的稳定运行。近期,在例行检查中发现部分连接弯头出现开裂现象,为了确保设备的安全运行,特进行此次外观检验。本次检验的主要目的是对发生开裂的连接弯头及其周边区域进行详细的外观观察,确定裂纹的分布、长度、深度,为后续维修提供依据。采用目视检查和放大镜辅助观察的方法,对连接弯头的内外表面进行全面检查。经过仔细观察,发现连接弯头母材的内外表面均出现了多条较长的裂纹,这些裂纹主要集中在弯头的应力集中区域,裂纹长度不一,最长的达到2-3厘米;裂纹的形态多为沿弯头轴向分布,部分裂纹有分支现象,显示出裂纹扩展的迹象。
根据检验结果,初步判断弯头开裂的原因可能与材料疲劳、应力集中、腐蚀介质作用等因素有关,建议立即对开裂的弯头进行更换,并对同批次的弯头进行全面检查,以防止类似问题的再次发生。同时,应加强对余热发电锅炉的定期检查和维护,确保设备的安全稳定运行。
(2)化学成分检验。 本次检验采用了OPTIMA2100DV型全谱只读等离子发射光谱仪,这是一种高精度的化学成分分析设备,能快速测定出金属材料中的元素含量。该仪器通过激发样品中的原子,使其发射特定波长的光,再采用光谱分析确定各元素的含量。检验结果如下表所示:
从表中可以看出,弯头材料主要成分为铁,其他元素含量均在合理范围内。这表明弯头材料的化学成分符合设计要求,开裂可能与其他因素有关,如热应力、疲劳、腐蚀等。可见,化学成分检验结果表明弯头材料的化学成分无明显异常,接下来需要结合其他检验结果,进一步分析开裂原因,并采取相应的维修和预防措施,以确保余热发电锅炉的安全稳定运行。
(3)硬度检验。为了确保设备的安全运行,依据《黑色金属硬度及强度换算值》(GB/T1172-1999)进行了硬度检验。检验对象包括了发生开裂的弯头焊缝、弯头侧母材以及集箱侧母材。我们采用了硬度测试方法,对这些关键部位进行了详细的硬度检测。以下是我们的检验结果:
根据GB/T1172-1999标准,对比检测得到的硬度值与标准中的硬度及强度换算值,结果显示,弯头焊缝的硬度值略低于弯头侧母材和集箱侧母材,这可能是导致开裂的原因。硬度值的差异可能表明焊缝区域的材料性能与母材存在差异,需要进一步分析焊缝的材料成分和热处理工艺。基于上述检验结果,建议评估弯头焊缝进行更深入的材料分析,确定开裂的根本原因,并采取相应的改进措施。同时,建议对同批次的其他弯头进行定期检查,以预防类似问题的发生,确保余热发电锅炉的安全稳定运行[2]。
三、弯头开裂处理措施
余热发电锅炉在工业生产中扮演着重要的角色,它能有效地回收利用工业生产过程中产生的余热,转化为电能,从而提高能源利用效率。然而,在余热发电锅炉的运行过程中,低温过热器连接弯头开裂是常见的问题,不仅会影响锅炉的正常运行,还可能引发安全事故。因此,及时有效地处理低温过热器连接弯头开裂问题至关重要。(1)定期检查与维护:工作人员应建立健全的定期检查制度,定期检查余热发电锅炉的低温过热器连接弯头进行。通过专业的检测设备和技术人员,对弯头的材质、厚度、焊接质量等进行全面检测,确保其结构完整性和安全性,一旦发现裂纹或损伤,应立即进行修复或更换,避免问题扩大。(2)改进材料与工艺:要考虑使用更高强度和耐腐蚀性的材料来制造低温过热器连接弯头,以提高其抗开裂能力。同时,改进焊接工艺,确保焊接质量,减少焊接应力集中,采用先进的表面处理技术,如喷涂耐高温涂层,以增强弯头的耐磨性和耐腐蚀性。(3)优化运行参数:通过优化余热发电锅炉的运行参数,如控制过热器的工作温度和压力,避免过高的温度和压力对弯头造成损伤。并加强对锅炉运行状态的监控,及时调整运行参数,确保锅炉在最佳状态下运行,减少因操作不当导致的弯头开裂问题[3]。
四、总结
综上所述,通过对低温过热器连接弯头开裂问题的系统研究,我们为余热发电锅炉的安全稳定运行提供了有力的技术支持。未来,我们还将继续关注这一领域的最新发展,不断完善和更新我们的对策,以适应不断变化的工业需求和技术进步。我们相信,通过持续的努力和创新,我们能够更好地保障余热发电系统的可靠性和经济性,为节能减排和可持续发展做出更大的贡献。
参考文献:
[1] 马芹征. 某余热发电锅炉低温过热器连接弯头开裂原因[J]. 理化检验(物理分册),2022,58(3):41-44.
[2] 余琼,唐子鸣,张星魁,等. 套筒灌浆搭接连接的L型预制剪力墙抗震试验[J]. 哈尔滨工业大学学报,2023,55(9):72-83.
[3] 刘伟扬,龚顺风,徐铨彪,等. 通电加速锈蚀后弹卡式连接接头预制桩抗弯性能研究[J]. 混凝土与水泥制品,2021(5):33-38.