前言:我们作业区油井,具有点多、面广、战线长的特点。目前共有10个新井井区,特别是在管理好正常生产井的同时,重点落实“新老并重”,不断扩大对老井的恢复利用、试油,并在滚动勘探开发方面取得了重大突破。
但是,另一方面,由于油井偏远特性,无配套开发设施,以及进单罐生产,无集输系统等,为了使油井在取得产量的基础上,减少开发成本,一直是作业区重点探索的问题。
一、地面配套工艺存在问题
1、部分恢复远离作业区,产量低,如果采用抽汲生产,车辆三天两头来回跑,不但增加了成本投入,而且影响其他生产井的抽汲工作。
2、边远井在转抽生产,考虑到防盗、成本、效益的问题,存在电力设施选择的问题。
3、受距离、气候、油品等因素的控制,原油储存,同样存在成本高、工作量大的问题。
4、因为井距远,值守人员的生活用电、取暖、洗澡等日常起居问题,同样需要解决。
二、配套开发工艺优选
考虑到恢复利用井、新钻井开发过程中存在的采用抽油机生产而无配套电网、原油轻质成分含量高而无密闭储油罐、降低特车使用费用并确保安全、原油装车弃用收油车、稠油井放油顺利,并兼顾值守人员生活用电、用气等诸多问题,作业区组织管理、地质、工程、技术人员,通过现场调查,查询相关资料,分析论证,在恢复利用井、新钻井地面配套开发工艺中,引进并自行设计了下述新工艺、新设备。
三、配套地面开发工艺实施
作业区成为加快滚动勘探的步伐,加强了对老井的恢复和利用。
1油井多项存储收集器
油井多项存储收集器,俗称多功能罐,具有油气存储、气液分离、计量直读、自加温、压力自装车等多项功能,可有效节约能源、保护环境,并具有防盗特点,安全、环保、节能。
根据吉15井场实际情况,按照“简单、安全、实用”的原则,参照油井多相存储收集器的生产流程,结合值守点生产管理方式制定吉15井安装方案:
600型采油树井口出油经25Mpa高压保温油嘴套节流至低压(0.5Mpa以下)状态,直接进入油井多相存储收集器,井口原油系统工艺管线采用89管线地面架空0.1m敷设,燃气管线采用DN15防腐管线,放空管线采用50mm普通油管,油气系统阀门均采用6.0Mpa压力等级闸阀。
2、储油方罐下地
作业区有20m3方罐41座,为调开方式生产,冬季生产采用油井管路加热器、地炉子燃煤为原油保温,调开关用压风车扫线,防止管线冻堵,不但增加了成本投入,也存在极大的安全隐患。
2.1方罐无保温层,冬季温油采用地炉子燃煤温油时间长,既耗费燃料又增大了工作量。
2.2温油时,罐底一把火存在巨大的安全隐患。而且,罐底经过长期的烧烤会出现鼓包、变形现象,一旦漏油,就会引发火灾。
2.3油井间歇出油时,管路加热器长时间干烧,易造成加热芯子烧坏,而更换芯子既增大了成本投入,又加大了工作量。
2.4作业区原油物性差,由于油稠,属常温输送的井口立杆到管路加热器这段管线在油井间隙出油时,易发生管堵,需要使用压风车吹扫管线,增大成本投入,且不安全。
该地面工艺流程将方罐埋地,使井口至方罐进罐管线形成自然坡度,用电热带保温,弃用油井管路加热器,原油靠压力、重力流向单罐,不但缩短了方罐的保温时间,而且降低压风车的使用次数。
3、设计改造60m3圆罐进出油放油管线
作业区有60m3圆罐48座,进油管线沿大罐外壁垂直向上,从顶部罐口进油,使用过程中存在进油管线震动,管线和大罐摩擦易产生火花;经管路加热的原油随油位的上升,只能存放于大罐顶部,而热源不能向下传导,致使加热原油的热效率利用低,造成热源的浪费,加之罐口积砂结蜡,冬季油稠等因素、导致放油困难。
2007年,作业区从改造大罐进油管线和放油管线,充分利用管路加热原油的热能入手,在大罐定制和安装过程中改造其工艺,并在恢复利用井和新投的24口井上使用。
工艺原理:工艺管线改造后,等于大罐增加了一条进油管线,正常生产时,加热原油自罐底放油管线进入大罐,热油往上顶,保持了罐底原油始终处于保温状态,并且可以达到冲砂、溶蜡的效果,保证了放油顺利。如果进油压力高或油井热洗排量大时,两条进油管线同时打开,达到缓解压力、排量,分流油气的作用。
4、值守点安装常压锅炉
在值守点的投用、设施的配备上,作业区综合比较电力保温、带压锅炉、常压锅炉的特点及现场适用条件的要求,充分考虑到值守点人员的生活、取暖以及经济性、安全性的问题,在值守点安装了常压锅炉,即可烧气,也可烧煤,即可取暖,也可洗澡、做饭,在保证安全的前提下,有效地控制了成本。
四、效益评价:
1、节约安装油井多项存储收集器费用近77万元。
2、储油方罐下地后节约费用近10万元。
3、节约圆罐进油管线改造费用近14万元。
4、节约值守点安装常压锅炉费用近4万元。
五、总结
1、油井多项存储收集器替代了高架罐、火烧罐、电加热罐等井口收集设备,其分离的天然气不仅可供燃气电动机使用,而且可供原油装车、值守人员生活用,有效地提高了开发的经济效益。
2、方罐流程下地,弃用油井管路加热器,在减少压风车使用,控制成本的前提下,有效地节约了电能。
3、圆罐进罐工艺流程改造,在有效利用管路加热原油温油的基础上,确保了放油顺利,并且可冲砂、溶蜡,减少了大罐的清洗次数,降低了大罐的清洗费用。
4、值守点使用常压锅炉,不仅减少了管理的安全隐患,而且可同时采暖、洗澡,达到了资源的最大利用。