大型二氧化硫风机振动故障诊断与转子动平衡现场校正
尚加峰
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尚加峰,. 大型二氧化硫风机振动故障诊断与转子动平衡现场校正[J]. 动力技术研究,2022.10. DOI:10.12721/ccn.2022.159219.
摘要:
二氧化硫风机振动故障将会影响到系统运行,尤其是设备振动将会对整个系统的生产造成影响。当前根据系统实际运行情况,当前我国对环境各方面提出了严格要求,引起冶金行业对环保设备的重视。本文二氧化硫风机振动过大的故障进行故障测试,发现振动值严重超标,同时使用锤击法测试风机转子的频率,排除系统由于风机振动过大是由转速超限所导致的可能,同时使用频谱分析技术分析出现故障的原因,针对故障原因提出建设性建议。
关键词: 风机振动;故障;振动;监测;频谱;转子
DOI:10.12721/ccn.2022.159219
基金资助:

硫酸风机运行在复杂环境内,作为化工生产过程中的重要设备,也是化工厂回收冶炼厂烟气的关键设备,是生产化工厂生产硫酸的重点设备。如果设备因为故障导致生产存在问题,将会直接影响到冶炼厂和化工厂的生产,将会导致所在区域内控制质量的下降。作为生产系统中重要的设备,为保证生产经营效益,保证化工冶炼行业生产的要求,如果出现故障将无法保证系统的正常生产。传统的检测方式难以满足当前风机的具体故障,因此在实际运用中需要使用振动监测、故障诊断技术,掌握系统运行情况及时发现系统存在的问题。

振动故障诊断意义

新时期故障诊断技术不断发展,深追原因,主要是科技与生产力的高速发展,让设备工作强度不断增大,生产效率与自动化程度越来越高,大型二氧化硫风机运行在复杂的环境中,设备越发复杂,部件之间的联系越来越密切,往往细微之处的故障就会导致整个设备的损坏,甚至造成严重的危害事故。在目前国际上著名的风机振动事故中,核电站泄漏、农药厂毒气泄露等事故,这些事故不仅仅造成巨大的经济损失,甚至在很大程度上危害人员,造成人身伤亡。由此可见诊断技术具备显著的意义,部分事故还造成巨大的经济损失和人员伤亡[1]。故障诊断技术最明显的地方在于带来显著的经济效益,表现在配置故障诊断系统可以减少生产企业事故发生故障的概率,同时企业可在这个过程中获得巨大的经济效益与社会效益,这对传统的定时维修体制,配置故障诊断系统可做到根据诊断结果来确定是否需要维修,这以过程节省了大量的维修费用,对现代社会发展起到积极作用。

二氧化硫风机振动故障事故

某化工厂硫酸风机是该厂重要的生产设备与处理设备,经过检测发现硫酸风机检修前,振动速度达到7.4mm/s,该设备的报警值为8.0mm/s,因此管理人员要求停机检查。停机检查后发现叶轮严重积垢,对处理后的叶轮重新在平衡机上进行动平衡,清理之后对设备进行重新安装,对转子临界转速进行测试,对设备运行情况做出评估,针对存在问题提出建议。

风机参数与布置

该化工厂风机为离心式鼓风机,风机为悬臂式转子,主要部件由风机、液力耦合器调速、增速箱、转子等组成。在系统各个轴承座 位置做好测点,测点分布在电机、液力耦合器、增速器、轴承、风机、风机外壳两侧。风机转子最高转速为2980Pm,同时调速范围为1500~2980。转子质量为3700kg,叶轮叶片数量为12片,工作介质为二氧化硫气体。风机的电机功率检测为3276KW,测量转速为1490rpm,静态下使用锤击法锤击测试叶轮叶片、口环、立盘、平台的自振频率。在静态激烈测试的频谱中读出各个部位的固有频率表,具体数据如下表:

表1  叶轮固定频率1.png通过上表可看出,叶片的一阶与二阶固有频率分别为625、1000HZ,口环的一阶与二阶频率如上表,可看出工作期间内的工作频率均高于50HZddd,因此在工作频率下不会产生共振[2]。根据平台实际情况来看,频率的固有频率为42.5~50,接近工作频率,因此风机在工作状态下,平台由共振或者是拍频共振的现象发生。

技术人员进行风机测试来来看,当风机转速达到2700rpm的时候,再次测量系统参数,从测量数值来看,风机总体振动不大,某测点振动速度有效值为0.68mm/s,但是此时油温偏高。但是生产现场不具备全速工作条件,因此在2980rpm状态的振动下在条件允许的情况下进行全面测试,因此使用动态信号分析仪测量该点目标在转速2700rpm状态下的动态谱图、降速谱图,发现风机振动以 风机叶轮转子转速的1、2 倍数为主,在振动频率上明显二倍更多,明显高于一倍,显然转子存在明显的不对中,对于这种现象所引起的振动是否会随着转速的增大而继续扩大,尤其是在最高工作转速位置,在2980rpm位置处是否存在急剧上升,导致轴承等产生重大事故的现象,需要进行继续测量。

开机的时候发现油冷却器进口管存在剧烈的振动,存在明显的拍频情况, 振动忽大忽小,风机转速在15HZ与16HZ位置处有两个谱峰,在波形上存在明显达拍频振动现象,而且振幅比较大。根据风机实际情况发现,在15HZ位置处,是液力耦合器输出端轴的转动频率。而16HZ猜测可能是管道的故有频率。技术人员为了验证这一猜想,因此在停机的时候对管道进行锤击试验,在试验中发现管道固有频率在16HZ附近很宽的区域内,证明是管道固有频率所导致,因此建议对管道进行加固,从而改变系统的固有频率。

由于风机运行工艺上的原因,风机转速运行试车开始后,一直不能在最高工作转速下运行,为得到最高工作转速下的振动数据,因此将风机的频率在短时间之内上升到峰值保持短暂运行,风机运行峰值为2980rpm,此时之前所测试的目标点,在一倍振动速度下测得有效值为4.3mm/s,而2倍频的时候振动速度有效值为1.3mm/s,这些数据证明风机主要是由于振动所引起的不平衡,不对中现象引起的振动并没有增加,不会引发重大事故。在液力耦合器输出端测得一倍频的振动速度,有效值为1.6mm/s,证明耦合器的振动也不大[3]

检修结果

经过检修速后车间的风机系统振动幅度在风机轴承端上升到峰值,振动速度有效值达到峰值2980rpm,在检修的时候转子进行动平衡处理,在转子轴承的叶轮端垂直方向上垂直垫高2mm,通过本次振动测试证明该措施的有效性。其次,考虑到叶轮端部封闭结构的刚度比较高,固有频率原因高于运行频率,在响应频率中也没有发现油膜涡动与轴裂纹的特征。这对风机系统的转子,转子为刚性转子,在启动的过程涨不会发现共振,但是风机增速仍旧会产生冲击,导致轴系产生疲劳损伤,因此建议技术人员在操作过程中严格按照操作规程来提速,保证转子的安全。本次测试中低速阶段发现有明确的二阶频率,证明有不平衡现象,随着转子转速的提升,转子的转动惯量也会随之增加,由于不平衡所引起的振动量逐步超过不平行引起的震动量,即便在接近3000rpm的时候,主要的振动仍旧是由于一次谐波引起的。

结语:

综上,在检测风机转子的时候建议检测风机转子的平行性,合理选择轴承垫片的厚度,合理确定转子静平衡与轴不平衡的大小。液力耦合器振动不大,部分转速下油温偏高,可能是机械能转变为热能的效果,因此在检修的时候也要重视泄露和磨损情况。建议检修应对油管、机器传感器、变送器等进行检测,预测风机维修时间和维修部位,为技术人员指明方向。

参考文献:

[1]骆仁达, 王政先, 郭容赫,等. 火力发电厂引风机的振动故障诊断及现场动平衡[J]. 光源与照明, 2021(4):2-2.

[2]刘明利、付江永、王新阳. 核电站风机振动故障分析及处理[J]. 国网技术学院学报, 2020, 23(4):4-4.

[3]赵凯, 王凤良, 张贵强. 600 MW机组轴流式引风机振动异常诊断及处理[J]. 电站系统工程, 2020, 36(1):3-3.

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