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优化原料性质,提高经济效益

张瑞

胜利油田石化总厂

摘要: 随着环保法规对船用燃料油中的硫含量进行了限制,炼厂纷纷生产重质低硫船用燃料油抢占市场份额,胜利油田有着大量的重质低硫原油,是生产重质船燃的最佳原料,但由于该原油酸值偏高,对装置具有腐蚀性,通过其他性质原油调和优化,既保证产品质量合格,又保证装置的安全运行。

关键词: 重质低硫船燃;原料优化
DOI:10.12721/ccn.2021.157074
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1、背景

随着全球环境问题的不断加剧,国内外相继出台了环保法规对船用燃料油中的硫含量进行了限制,要求自2020年起将全球船舶使用燃料油的硫含量上限由3.5%降至0.5%;中国石化集团公司迅速出台了低硫船燃战略规划,2020年低硫船燃产能要达到1000万吨,2023年产能计划超过1500万吨,我厂抓住船用燃料油低硫化标准实施的机遇,进行炼油产品结构调整,决定利用现有装置生产重质低硫船用燃料油,调整产品结构,促进企业转型。

石化总厂紧靠胜利油田,有较好的低硫原油资源的优势,可以利用现有的常减压装置蒸馏轻组分,剩余的低硫渣油与柴油组分进行调和生产。

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图1 重质低硫船燃加工流程

胜利油田的重质低硫原油主要海洋、孤东原油为主的低硫原油,原油硫含量为0.34wt%,组分分析后,渣油中的硫含量为0.45 wt%,为最佳的生产重质低硫船燃的原料,但重质低硫原油的酸值为2.2mgKOH/g,高于常减压装置的酸值设防值,因此需要对原料组成不断优化,产品的调和方案不断优化,在提高装置运行安全性的基础上,提高产品产量,提升经济效益。

2、制定相应措施

通过对鲁胜原油、纯梁稠油、现河原油、低硫原油等多种原油进行性质分析,进行不同比例实验,优化原料性质,降低原料酸值的同时,保证减压渣油的硫含量在控制范围内,保证产品调和合格。通过调和海洋原油的占比,控制原油酸值,使低硫原油酸值不超设防值。

常减压装置加工重质低硫原油期间,加强对装置产品馏出口质量的监控,生产管理中心协调油品罐区,再次调和渣油,使船燃硫含量卡边,增大低硫渣油的产量。

降低重催柴油在加氢原料罐区的库存,以加氢柴油的形式放置罐区,提高柴油质量的稳定性。重催装置调整重催原料的掺渣比提高处理量,降低剂油比来降低反应深度,保证重催柴油的多环芳烃含量45%左右。加氢装置进行相应调整,保证汽柴油产品质量合格。及时根据原油性质的改变,调整柴油与渣油的调和比例,保证产品质量合格。      

3、措施实施

2020年1-11月,常减压装置进了六次重质低硫原油的加工,第一次试生产过程中使用了全部重质低硫原油后,掌握了该种原油的加工特点,我们对原料性质进行了不断的优化。

表一:原料中不同原油的比例

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根据原料中不同原油的配比,我们制定了不同的原油罐区运行方案,同时优化原油性质,降低了原料的酸值,提高了常减压装置运行的安全性。

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图2 原料酸值变化趋势图

在第一次船燃试生产过程中,汽柴油收率较低,同时,柴油质量不合格,通过优化原料性质,同时加强对后续加工装置的操作调整,逐步解决的一系列问题,寻找最佳平衡点,提高全厂效益。

表二:低硫原油加工期间柴油质量数据

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图3 精制柴油硫含量及多环芳烃含量变化趋势图

在优化原料性质的同时,及时调整重质船燃的调和方案,保证产品质量合格。

4、效果

4.1经济效益

通过优化原料的性质及调和方案的优化,加工重质低硫原油所产生的重质船燃的比例逐步提升,由43.17%提升54.65%,有效的完成了重质船燃的加工任务,累计生产3.94万吨的重质船用燃料油,效益约731万元。

通过优化原料性质,提高了重质低硫原油加工期间的轻质油收率,常减压装置的轻质油收率由22.69%提高至27.82%,为完成指标做出了贡献。

图片4.png 图4 所生产的重质船燃比例变化趋势图

解决了精制柴油多环芳烃超标的问题。以平均每天1300吨柴油计算,共计加工15天,减少了不合格品的回炼、回掺减少了损失,按照回炼回掺一吨成本50元计算,1300吨*15天*50元=97.5万元。带来非常显著的经济效益。

4.2社会效益

通过实施建议,定位了船燃生产方案,为原料预处理装置开工后提供的大量的技术参考。同时,有效的降低了原料的酸值,降低了对装置的腐蚀,有利于装置的长周期运行。