引言
注水是实现油田长期稳产和高效开发的关键技术。文留油田作为高压低渗复杂断块油气藏,主力储层水淹后,二、三类储层因物性不佳,注水压力不断上升,平均达 33MPa。注水时,水质不稳与井下措施频繁引发入井液污染,致使水井严重欠注。常规酸化体系因段塞繁杂,需大量辅助设备,成本高昂,且部分区块吸水压力高达 45MPa,常规酸化无法开展。针对文留油田低渗油藏井次,其物性差、注水井压力高、吸水弱,采用在线酸化解堵技术,该技术可简化作业流程,降低施工成本,提高施工效率,以实现水井长效降压增注。
1 实验部分
1.1 欠注层潜在伤害因素分析
文留低渗油藏长期注水后,低渗透砂岩地层出现堵塞伤害,突出表现为绝对渗透率下降。一方面,存在多种堵塞伤害情况。钻完井时,泥浆固相颗粒与滤液受压力影响滤失进储层会伤储层;油气生产中,粘土矿物等颗粒受注入水冲刷产生微粒运移也伤储层。流体不配伍形成无机盐沉淀等还会伤储层,细菌繁殖堵塞喉道同样如此。另一方面,酸化解堵是解除堵塞的常用办法,但酸化效果受诸多因素影响,像敏感性矿物遇水膨胀、生成物与无机盐离子不配伍产生沉淀等,而这些影响因素核心在于微粒对储层绝对渗透率产生的作用。
1.2敏感性评价
一般而言,储层的敏感性是由储层岩石中含有的敏感性矿物所引起的。敏感性矿物是指储层中与流体接触易发生物理、化学或物理化学反应,并导致渗透率大幅下降的一类矿物。常见的敏感性矿物可分为酸敏性矿物、碱敏性矿物、盐敏性矿物、水敏性矿物及速敏性矿物等,与之相对应的是储层的五敏性。
1.3 近井地带结垢形成的堵塞
根据《低渗油藏降压增注工艺技术的研究与应用》中研究成果,[3]文33块沙三上油藏注入水达到70℃以上,尤其是超过80℃时,具有较强的结垢倾向。为此,收集了文33-153井与新文33-134井的井筒垢样,采用Ultima Ⅳ全自动X-射线衍射仪分析垢样中的矿物成分,结果中方解石达到了90%左右,铁方解石为4%左右,另有少量的石盐、石英与石膏。这些垢物的存在,导致储层孔吼半径减小,渗透率降低。
1.4 注入水对储层伤害分析
注入水对文留油田储层存在多方面伤害。通过对文二污水站水样分析,虽滤后水多项主要水质指标达标,但因其矿化度及所含离子情况,来水与滤后水均有成垢隐患,二者混合会产生碳酸钙垢。
模拟地层条件结垢趋势试验表明,100℃时来水和滤后水会有碳酸钙垢析出,且滤后水在 25℃和 100℃均有结垢趋势,100℃下来水和滤后水结垢趋势严重,垢物会堵塞渗流通道,严重伤害储层近井地带。
文二污水站滤后水驱替文 138-1 井岩芯实验显示,驱替后水样特性变化,变黄且浑浊,携带出岩心固体颗粒,岩心端面及粒间有空隙存在石盐、泥晶钙质沉淀和次生方解石。经计算,水样对岩心渗透率伤害率为 15.63%,虽伤害程度相对较小,但仍不可忽视。这一系列情况说明注入水对储层的伤害是多种因素综合作用的结果,无论是结垢还是微粒运移等,都在一定程度上影响着储层的渗透性,进而对油田的注水开发效果产生不利影响。
综上所述,注入水主要水质指标悬浮固体含量、含油量、ΣFe、Fe3+、SRB、TGB、IB含量均达标,滤后水加热后有结垢趋势,会对储层造成一定伤害,岩心渗透率伤害率为15.63%,伤害程度较小。
2 在线解堵体系研究
2.1 缩膨防膨剂
缩膨防膨剂是重要化学助剂,能使水化膨胀粘土矿物收缩,改善受损储层储集性,有效防粘土矿物膨胀、稳定粘土并防止储层伤害。实验测得其防膨率 83.2%,活性分子入膨胀粘土孔隙,经多点吸附让改性粘土与地层矿物结合,压缩间距,使粘土晶格改性释水、缩小晶格以稳定粘土。扫描电镜显示,干态下单层平卧排列,湿态时因吸附水与自身吸引力作用呈一定角度,易进难出,清水长时间冲洗无变化,缩膨不可逆,利于长效降压增注。
2.2螯合分散剂
螯合分散剂溶解垢物通过多方面机制起效。络和增溶方面,其对多价金属离子络合能力强且有 “低限效应”,可使易沉淀金属离子留存于溶液。晶格畸变上,能抑制沉淀晶种生成,阻碍金属离子成长为沉淀。凝聚分散时,对多种离子吸附力强,阻止相关离子形成各类沉淀。实验中,块状垢样置于不同浓度解堵剂后,溶液变红且垢样变薄,溶垢率 58.8%,在 90℃时对 N80 钢片平均腐蚀速率为 0.4083g/m²・h。中性在线解堵液由减阻增注表活剂、缩膨防膨剂与螯合分散剂组成,协同发挥解堵作用。
3 在线注入工艺设计
当前在线注入设备是用于表活剂注入的泵注系统,包括储液罐、柱塞泵与连接管汇等部件。对其腐蚀性评价表明,浓缩液对注入泵关键组件缓蚀率极高,达 99.97%,无明显点蚀,常温下对 N80 钢片腐蚀速率极低,可满足在线注入需求。基于实地勘察,设计在线注入程序为:用车辆运浓缩液至注水站入储液罐,再经增压计量泵按比例混入注水流程注入井中,达成在线注入目的(图1)。
图1 在线解堵流程示意图
4 现场应用效果
4.1应用情况
2023年在文留油田成功应用在线酸化6口井,成功率100%,措施有效率100%,施工后平均单井注水压力下降3.8MPa,单井增注28m3/d,累计增注9297m3,降压增注效果显著,对应油井累计增油382t,原油按4476元/吨计算增油创效170.98万元,考虑节约的特车费用、降压节电费用、投入的药剂费用和注入费用,投入产出比可达1:3.31。
4.2应用井例
文 79 - 74 井是典型应用实例。措施前油压 34.9MPa,注水量仅 18m³,面临高压欠注困境。其所在区块碳酸盐与泥质含量有一定比例,地层水具特定性质。鉴于注水管线老旧,为防刺漏选用中性解堵体系,确定处理液量与浓度并注入药剂。2023 年 8 月 18 日在线注入开启,次日便见成效,注水量大幅攀升至 68m³,油压降至 32MPa,成功实现了降压增注。
5 结论
储层潜在伤害因素主要为敏感性伤害和结垢、微粒运移等造成的渗透率下降;研发形成中性在线解堵体系,溶垢率98.06%,反应后无二次沉淀产生,中性解堵体系防膨率83%,溶垢量0.09g/mL;以现有注水流程为基础,设计在线注入流程,实现水井不停井解堵施工。对文留油田的6口注水井进行现场实验,针对地层特点进行解堵体系优化后,平均注水压降为3.8MPa,6口井日增注28m3,有效期已达到60天,取得了较好的降压增注效果,具有良好的借鉴意义。
参考文献:
[1]杨飞,张田田,俞建龙.吐哈油田在线酸化增注技术研究与应用[J].西部探矿工程,2020,32(09):76-78.
[2]邓志颖,张随望,宋昭杰,等.超低渗油藏在线分流酸化增注技术研究与应用[J].石油与天然气地质, 2019, 40(2):6.
作者简介:张升,男,1998 年生,助理工程师,,从事油水井酸化、压裂、防盐、固砂等工作。