DCS自动化控制系统及其实践应用研究
DOI: 10.12721/ccn.2024.157055, PDF, 下载: 0  浏览: 9 
作者: 刘辰宇
作者单位: 陕西金泰氯碱化工有限公司,718100
关键词: DCS;逻辑控制;模拟量处理
摘要: 针对某化工单位长期运行的DCS系统,因年久失修出现多类系统性问题,亟需进行全面整改以根除故障隐患。项目首先详尽剖析了DCS系统的构成,清晰界定了其硬件与软件的各自功能;随后,聚焦于连锁保护与自动控制两大核心环节,实施了精细化的逻辑控制优化。通过系统试运行,细致观测了生产控制的实际效果。最终,该单位在优化逻辑控制策略后,成功实现了在负荷波动3.2MW(允许范围±4.8MW)、主汽压力波动+0.25MPa(允许范围±0.3MPa)等七项关键指标上的全面达标,特别在循环水泵调控与喷氨自动调节方面,展现出了显著提升的效能,充分满足了DCS系统控制验收的严苛标准。

本研究立足于DCS(分散控制系统)技术的深度应用,鉴于其技术成熟度高、通过计算机程序精准实现生产过程的分散控制与集中管理等特点,在火电及其他工业领域得到了广泛应用与认可。本研究旨在通过具体案例分析,探讨如何通过系统整改与优化,进一步提升DCS系统在复杂工业环境中的运行效率与稳定性。

1 DCS系统需求分析

1.1 系统组成

该案例电力单位所采用的DCS系统,其构成复杂而精密,涵盖了机柜、控制程序、I/O单元等多个关键组件,形成了功能完善、控制流程明确的系统架构。具体而言,每个控制器均设计有强大的扩展能力,支持连接多达4组IO总线,而每组IO总线又能灵活接入12个I/O单元,确保了数据传输与处理的高效与稳定。机柜:系统配置了多样化的机柜类型,包括控制机柜、I/O扩展机柜等,这些机柜不仅设计合理、尺寸灵活,还具备高度的兼容性,能够无缝融入原系统,有效降低了改造成本。同时,各机柜均实现独立供电,保障了系统的稳定运行与安全可靠。iDPU控制器:作为系统的核心部件,iDPU控制器集成了高性能处理器、大容量内存及多个串口等关键组件,以其强大的数据处理与通信能力,确保了系统指令的准确执行与快速响应。I/O单元:系统内的I/O单元具备高度的智能化水平,能够自主完成信号采集、模数转换、算法调控及与iDPU的实时通信等功能,为系统提供了精准、可靠的数据支持。

1.2 硬件分析

控制器:DCS系统配备了多种类型的控制器,以适应不同场景下的控制需求。本次改造重点针对通讯型控制器进行了优化升级,通过增强其网络接口与通讯控制接口的配置,进一步提升了系统的通信效率与数据处理能力。扩展程序:扩展程序作为系统的重要组成部分,主要负责为I/O单元、电源等提供必要的支持与保障。通过优化扩展程序的配置与布局,有效提升了系统的扩展性与灵活性。模拟量输入单元:模拟量输入单元作为系统智能采集信息的关键环节,其内置的处理器能够同时处理多达16路信号(包括热电偶、热电阻等类型),并通过电磁兼容接口、I/O转换等流程对输入信号进行精确处理与分析。在改造过程中,针对现场温度元件较多的情况,特别增加了相应的处理程序数量,以确保数据采集的准确性与实时性。

1.3 软件分析

人机接口作为DCS系统的核心交互界面,集成了操作员站、工程师站等多个站点,是各岗位人员执行操作与监控的终端平台,其重要性不言而喻。人机接口所运行的“MPC总控应用”控制程序,直接决定了系统改造后的性能表现与用户体验。在案例电力单位的DCS系统改造项目中,这一控制程序扮演了至关重要的角色。

“MPC总控”应用软件的构成:启动总控程序后,用户可直观地在系统界面上执行用户注册、图形生成、测点检查、数据概览及警报日志查看等功能,这些功能共同构成了DCS系统高效运行与管理的基石。“MPC总控”的操作界面概览:操作主界面以图形化方式呈现,用户通过点击“图形”按钮即可进入系统的主菜单,进而访问包括01号热网系统、11号系统总图、12号协调主控、14号汽水系统、16号炉膛系统、21号风烟系统、22号送风系统等在内的各项子系统。例如,在查看51号循环水泵时,总控系统能够详尽展示该泵的技术配置,如排污泵×2台、循环水泵×2台、液控蝶阀×2台等,为用户提供了全面的设备信息。

2. 连锁逻辑优化

针对循环水泵的运行特性,我们特别设计了精细的连锁逻辑,以确保其安全、高效地运行。

循环水泵运行条件优化:为避免水中气泡对叶轮造成冲击,确保叶片的完整性,我们采取了将叶轮完全浸入水中的策略。同时,考虑到系统内水位变化可能导致的冷却水循环异常,进而引发泵体损坏的风险,我们在循环水泵出口处增设了一组蝶阀,以增强系统的隔离性。通过调整油压,我们可以精准控制蝶阀的启闭状态,从而有效应对各种工况变化。循环水泵逻辑调控策略:在连锁逻辑设计中,我们特别关注了不同工况下循环水泵与蝶阀的协同工作。例如,在40号循环水泵停运时,连锁启动39号循环水泵,并根据蝶阀的开启角度与循环水泵的运行状态,制定了详细的工况应对方案。具体包括:当39号循环水泵运行1分钟后蝶阀开启角度较小时关闭该泵;当泵体运行正常且蝶阀处于75°角度时暂停运行;以及在蝶阀完全关闭状态下安全关闭循环水泵等。通过这些逻辑控制方案的优化改进,我们确保了循环水泵与蝶阀启闭次序的合理性与高效性。

3. 系统试运行与评估

3.1 热控系统全面调试

调试过程涵盖了多个关键方面:DAS系统调试:通过多点位、多维度(如流量、压力等)的细致测试,验证了系统接线的规范性,并逐一核实了测点名称、量程等关键信息的准确性。同时,我们检查了水位、流量等补偿方法的正确性,确保DAS系统在组态、通讯、画面展示及实时数据反馈等方面均能满足系统运行的严格要求。ECS系统调试:针对ECS系统中的各个测点,我们逐一核对了其名称、量程及警报设置的准确性,确保参数设计符合实际需求。控制系统调试:通过阀门、电机等节点的启闭测试,我们不仅验证了接线的正确性,还记录了阀门启闭所需的时间,为后续的维护与优化提供了宝贵数据。此外,我们依据《连锁保护试验卡》中的规范,逐一测试了连锁保护效果,并确保了所有测试结果均经过人员签字确认,以保证测试的权威性与可追溯性。锅炉安全监测调试:在锅炉安全监测方面,我们重点检查了MFT及锅炉各功能模块的完好性,验证了油枪、点火枪等关键设备的正常运行状态,并观察了火检信号的显示顺序与热工测量设备的读数准确性。模拟量控制程序调试:针对模拟量控制程序,我们着重检查了设备连接的规范性及系统参数设计的准确性,同时验证了热电阻、热电偶等关键参数设计的适用性,确保系统能够稳定运行并准确响应各种控制指令。

3.2 应用效果与评估

经过上述一系列调试与优化工作,新改造完成的DCS系统展现出了卓越的控制效果:

循环水泵控制优化:通过在循环水泵控制程序中引入连锁控制策略,我们有效提升了水泵调控的安全性与可靠性,确保了设备在复杂工况下的稳定运行。脱硝系统智能调控:采用PID控制程序对脱硝系统进行精细调控后,喷氨调节门处于了更加稳定、精准的控制状态。这不仅使得脱硝系统运行更加平稳,还满足了机组环保运行的严格要求,为实现绿色生产目标奠定了坚实基础。

结语

本案例单位通过针对循环水泵与脱硝生产两大核心环节的DCS控制程序优化设计,成功实现了系统性能的全面提升。改造后的DCS系统不仅在循环水泵调控方面展现出了更高的安全性与可靠性,还在喷氨调节门控制上实现了智能化升级,充分满足了案例单位环保生产的技术目标。

参考文献:

[1]王世侠.煤矿变电站自动化控制系统[J].工矿自动化,2023,49(S2):150-151.

[2]马亮.选煤厂集散控制DCS系统的设计与实现[J].微型电脑应用,2023,39(11):160-163.